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工業(yè)測試論文:連續(xù)油管測試體系的研制

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工業(yè)測試論文:連續(xù)油管測試體系的研制

本文作者:張河、易曉忠 單位:克拉瑪依新科澳石油天然氣技術股份有限公司

根據(jù)水平井特點采用內(nèi)徑為19mm的連續(xù)油管,其外徑22mm,長度3500m。連續(xù)油管采用碳素鋼制造,材料的屈服強度為482~758MPa,硬度HRC22,滿足了作業(yè)時連續(xù)油管產(chǎn)生塑性變形和韌性的要求。為了滿足高溫要求,采用航天隔熱技術對測試電纜進行處理,研制開發(fā)了高溫測試電纜,電纜為七芯鎧裝測試電纜,直徑12mm,長度3500m,電纜由7芯組成,提高了信號傳輸?shù)目煽啃浴?/p>

在水平井測試過程中井口往往存在高溫高壓,因此對井口密封要求較高。引進美國國民油井公司生產(chǎn)地防噴系統(tǒng)解決了井口密封技術難題,防噴盒是對連續(xù)油管進行動、靜密封,液壓式操作。防噴盒抗H2S腐蝕,耐壓為70MPa,耐溫完全能滿足新疆油田水平井測試井口安全防噴的要求。開發(fā)了測試專用平臺,該平臺結構更加結實牢固,增加了穩(wěn)定及安全性。針對稠油高溫注氣井溫度較高的特點,研發(fā)了GWCSY高溫壓力溫度測試儀,測試儀器本身沒有存儲功能,只有單一的信號采集及傳輸傳感器,儀器耐溫達到300℃,耐壓70MPa。壓力溫度測試儀把井下的壓力溫度信號傳輸至地面。地面數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)由數(shù)據(jù)采集車、信號接收器、數(shù)據(jù)處理及存儲器、數(shù)據(jù)接收軟件平臺、動力控制系統(tǒng)操作面板組成。

現(xiàn)場應用情況

1水平井連續(xù)油管測試系統(tǒng)現(xiàn)場操作技術培訓

水平井連續(xù)油管測試系統(tǒng)設備復雜、造價高,為了提高設備操作的熟練程度,確保測試設備及測試過程的安全,2009年中石化江漢四機廠的技術人員到克拉瑪依現(xiàn)場對新科澳公司操作人員進行為期1個月設備操作培訓,形成了一套熟練操作技術規(guī)程。

2水平井測試試驗實施情況

2009年7月,開始進入現(xiàn)場試驗,至2012年月11月,在油田開展水平測試,共進行流動壓力溫度測試、不穩(wěn)定試井測試40井次,試驗均取得了成功。

3現(xiàn)場測試資料及分析解釋

(1)HWT001稀油水平井測試及解釋該井位于克拉瑪依油田某井區(qū)克下組油藏的西南部,井深1403m,水平段長250m。目前5.0mm油嘴自噴生產(chǎn),日產(chǎn)液9.8t,含水58.8%,日產(chǎn)氣6710m3,油壓5.2MPa,套壓5.3MPa。該井2009年8月4日開始測試,先測試全井筒和水平段流壓、流溫梯度,流壓、流溫梯度測試從井口至863m每100m停測一個臺階點,從863m至1113m每50m停測一個臺階點,從1163m至1383m每10m停測一個臺階點,每個測點均測試5分鐘。流壓、流溫梯度測試結束后,在水平段中部1278m處關井測試壓力恢復曲線至8月11日結束。水平段的流壓、流溫曲線(圖1)分析表明只有部分井段出液,水平井段1163m-1183m(斜深)壓力、溫度較高,可能以產(chǎn)油為主;1273m-1293m(斜深)及1343m-1373m(斜深)壓力高、溫度低,可能以產(chǎn)水為主。

(2)HWT002稠油水平井溫度測試及解釋HWT002為某區(qū)塊一口稠油蒸汽吞吐井,燜井后自噴生產(chǎn)后,為分析判斷油層吸汽效果,采用水平井連續(xù)油管測試設備對該井水平段進行溫度測試,測試成果曲線如圖2所示。從測試成果曲線來看,在487m附近溫度出現(xiàn)高溫異常,壓力也較高,分析認為注汽時該處存在管柱漏失。在599.5-647.62m處溫度曲線出現(xiàn)相對高溫區(qū),認為是主要的吸汽層段和主要的出液層段,靠近水平井段A點及B點區(qū)域溫度相對較低,吸汽效果較差。

結論與認識

水平井連續(xù)油管測試裝備的成功研制與應用,解決了水平井壓力、溫度動態(tài)監(jiān)測的工藝技術瓶頸,為準確掌握水平井開發(fā)生產(chǎn)動態(tài)提供了技術支撐。通過水平井壓力不穩(wěn)定試井測試資料的分析,能夠定量掌握水平井有效水平段的長度,結合溫度梯度定性分析,可以判斷水平井段的產(chǎn)出狀況,為提高水平井開發(fā)管理水平奠定了基礎,為后續(xù)措施提供資料及依據(jù)。應用水平井連續(xù)油管測試裝備能順利實現(xiàn)稠油水平井溫度剖面監(jiān)測,為分析儲層注汽及產(chǎn)出狀況提供了依據(jù),應加強不同注汽輪次溫度監(jiān)測。

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