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摘要:在地鐵暗挖結(jié)構(gòu)施工中,二襯結(jié)構(gòu)作為地鐵主要受力關(guān)鍵環(huán)節(jié),保證其施工質(zhì)量顯得尤為重要。在部分深埋地鐵暗挖車站中,傳統(tǒng)的高大側(cè)墻施工需要在鋼筋和混凝土澆筑兩個環(huán)節(jié)中持續(xù)搭設(shè)腳手架平臺和拆除,工效和施工質(zhì)量都不易控制。通過對地鐵側(cè)墻結(jié)構(gòu)施工工藝、材料及方法等進行質(zhì)量控制和創(chuàng)新,在工裝等方面進行了數(shù)據(jù)對比和方案優(yōu)化,確立了利用鋼筋自身結(jié)構(gòu)設(shè)置的多功能操作平臺和裝配模架型鋼體系。并利用對策表和目標(biāo)值進行了最終的效果檢查,確認(rèn)達到了預(yù)期目標(biāo),保證了側(cè)墻施工的工效和質(zhì)量。
關(guān)鍵詞:質(zhì)量控制;側(cè)墻施工;操作平臺;裝配模架
隨著城市的不斷發(fā)展,地鐵已經(jīng)逐漸成為各大城市重要的交通出行方式。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會《城市軌道交通2020年度統(tǒng)計和分析報告》,截止2020年底,全國共有65個城市城軌交通線網(wǎng)規(guī)劃獲批,在施建設(shè)的有61個[1],各大城市已經(jīng)掀起新一波地鐵建設(shè)施工熱潮。地鐵暗挖施工作為重要的施工工法,在城市中心及環(huán)境較復(fù)雜的地段有著廣泛的應(yīng)用,具有占地小、影響小、施工靈活等優(yōu)點。但是由于地鐵暗挖施工也存在一定的局限性,尤其是二襯結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量相對明挖法等不具備優(yōu)勢,因此如何保證其施工質(zhì)量成為眾多研究的內(nèi)容之一。李盼結(jié)合地鐵工程施工特點,從項目管理的角度指出了當(dāng)前地鐵施工中存在質(zhì)量通病的管理問題,并從主體、規(guī)劃、目標(biāo)、機械和法規(guī)等層面提出了質(zhì)量控制措施[2]。張洪軍等以質(zhì)量控制小組為基礎(chǔ),結(jié)合整個質(zhì)量控制過程,對地鐵暗挖車站鋼管柱質(zhì)量進行了分析和研究[3]。劉朋瑞以某個實際地鐵暗挖車站側(cè)墻為基礎(chǔ),對單側(cè)墻模架體系進行了加固和驗算,提出了質(zhì)量控制措施,為地鐵其他類似工程側(cè)墻混凝土結(jié)構(gòu)質(zhì)量控制提供了參考[4]。本案例以北京地鐵在建項目某暗挖車站為研究背景,重點對二襯結(jié)構(gòu)側(cè)墻施工工藝進行質(zhì)量控制和創(chuàng)新應(yīng)用研究。
1項目概況
該車站位于北京市西三環(huán)北路與西路交叉口,位于立交橋西側(cè)的重要交通干道,周圍環(huán)境復(fù)雜,交通繁忙。為了最大限度減少對周邊影響,采取暗挖逆作法施工,具體為PBA機械洞樁法。車站為地下三層暗挖島式車站,負一層為設(shè)備層,負二層為站廳層,負三層為站臺層,風(fēng)險等級為一級。車站頂板覆土深度為7-9米,地板埋深35.4米,在目前在建的地鐵車站中屬于埋深較深的車站。車站整體結(jié)構(gòu)高度為25.26m,負一層到負三層側(cè)墻高度分別具體如圖1所示,尤其負三層側(cè)墻部分地段高度超過10m,在暗挖施工中處于較高且施工難度較大的二襯側(cè)墻。
2質(zhì)量控制分析
為了保證整個側(cè)墻施工質(zhì)量和工效,減少不必要的后期質(zhì)量問題。首先項目團隊成立了質(zhì)量控制(QC)小組,由技術(shù)負責(zé)人、安全質(zhì)量負責(zé)人、生產(chǎn)負責(zé)人和相關(guān)技術(shù)人員分工明確,并按照實施方案進行了如下質(zhì)量控制活動。
2.1設(shè)定目標(biāo)值
由于傳統(tǒng)施工方法需要反復(fù)拆卸腳手架和模架并倒運,尤其高大側(cè)墻施工重量較大,存在較大的安全風(fēng)險,施工效率低下。因此在保證安全的前提下,設(shè)定施工效率要比傳統(tǒng)工藝提升1.5倍以上。
2.2工法比選
2.2.1傳統(tǒng)腳手架+散拼模架。腳手架是最常見的施工操作平臺之一,在側(cè)墻二襯鋼筋施工中可以滿足不同高度的需求,如圖2所示。散拼模架也是常見的單側(cè)立模用于側(cè)墻混凝土施工的工藝,具有拆卸方便,成本較低,易于施工的優(yōu),如圖3所示,但是他們?nèi)秉c也比較明顯。(1)鋼筋腳手架和混凝土散拼模架需要不同階段施工反復(fù)安裝和拆卸,會造成較多的工序浪費及材料占用,工效較低。(2)暗挖車站一般為逆作法施工,先施工側(cè)墻鋼筋,再施工中板,然后在中板混凝土完成澆筑后再施工側(cè)墻混凝土。腳手架施工會存在側(cè)墻與中板鋼筋交叉作業(yè),存在一定的風(fēng)險。(3)混凝土散拼模架架體較高較重,尤其是在高大側(cè)墻施工中,風(fēng)險較大,多次對模板的拆卸不利于混凝土施工質(zhì)量的控制。2.2.2門式架+整拼模架門式架。為定型產(chǎn)品,操作和移動方便,占用空間小,如圖4所示。整拼模架可以實現(xiàn)整體移動,工效較高,且利于質(zhì)量控制,如圖5所示。不過此工藝缺點如下:(1)門式架一般適用于較低側(cè)墻鋼筋施工,但是不能承受過多荷載,容易出現(xiàn)安全風(fēng)險。(2)整拼模架一般也為定型產(chǎn)品,適用于標(biāo)準(zhǔn)段施工,對于非標(biāo)準(zhǔn)段和不同高度的側(cè)墻混凝土施工需要多次定做,成本較大。2.2.3鋼筋多功能平臺+裝配式模架利用鋼筋自身強度,創(chuàng)新設(shè)置操作平臺。如圖6所示。將豎向鋼筋與原側(cè)墻(端墻)預(yù)留主筋進行直螺紋連接(同一位置并排兩根),豎向鋼筋之間采用連接鋼筋焊接,焊接長度單面不小于10d(雙面不小于5d)。縱向距離設(shè)置2m一道,橫向鋼筋上滿鋪50mm厚腳手板(3塊)。橫向鋼筋與豎向鋼筋焊接牢固,縱向腳手板與橫向鋼筋進行綁扎,并在端頭設(shè)置防護網(wǎng)、梯籠進行必要的安全防護。此操作平臺利用了鋼筋自身結(jié)構(gòu),不再重復(fù)搭設(shè)其他平臺,施工方便,工效較高。創(chuàng)新裝配式模架,即為定做型鋼支撐模架,根據(jù)車站整體結(jié)構(gòu)高度,合理設(shè)置不同層高的型鋼尺寸,并可以進行拆卸和拼裝,且實能現(xiàn)整體移動,適用于不同層高側(cè)墻混凝土施工,如圖7所示。針對以上3個施工工藝的不同特點,質(zhì)量控制小組結(jié)合現(xiàn)場實際情況,分別從可實施性、施工質(zhì)量、施工過程安全性、施工周期、施工經(jīng)濟性共五個方面對三個方案的實施情況進行研究。充分論證后,最終從施工質(zhì)量、施工周期、安全性、經(jīng)濟性四個方面對以上三個方案進行評價打分,確立了鋼筋多功能平臺+裝配式模架方案為最優(yōu)方案,得分為170分。如表1所示。
2.3制定對策表并實施
根據(jù)質(zhì)量控制小組確定的最優(yōu)方案,結(jié)合地鐵暗挖施工方面施工經(jīng)驗,按5W1H制定詳細的對策表并按照此對策表實施。如表2所示。
3質(zhì)量控制效果
3.1效果檢查
3.1.1通過對工人進行培訓(xùn)教育及考核,綜合素質(zhì)得到整體提升。結(jié)合進行施工推演,明確各組施工任務(wù)及施工流程,現(xiàn)場施工循環(huán)有序,未見安排不當(dāng)停工,窩工現(xiàn)象,工作面有序展開施工。3.1.2施工隊伍能夠進行流水作業(yè),緊密施工,正常情況下每段側(cè)墻鋼筋施工時間降低至3.5天,比預(yù)定目標(biāo)每段時間減少約15%,超過預(yù)期目標(biāo)。3.1.3側(cè)墻鋼筋多功能操作平臺創(chuàng)新應(yīng)用,減少了多次搭設(shè)和拆卸腳手架平臺,鋼筋自身強度和連接強度均滿足規(guī)范要求。3.1.4裝配式側(cè)墻型鋼模架,實現(xiàn)了不同層高的混凝土澆筑,安拆便捷,達到了多次利用的目標(biāo)。
3.2最終目標(biāo)檢驗
通過對各個階段的效果檢驗,在側(cè)墻鋼筋施工和混凝土施工兩個工藝均能實現(xiàn)既定目標(biāo),而且某些方面還超出了預(yù)期。鋼筋施工階段單段施工周期降低了4天,模架施工階段施工周期降低了2天,總體工效提升了1.8倍以上,且施工質(zhì)量也到了保證。
4結(jié)論
通過對地鐵某暗挖車站側(cè)墻工藝鋼筋和混凝土施工兩個階段的工法研究,創(chuàng)新應(yīng)用了利用鋼筋自身的多工能操作平臺和裝配式型鋼模架,對過方案對比和數(shù)據(jù)分析,實現(xiàn)了工效和質(zhì)量提升的目標(biāo),在地鐵其他結(jié)構(gòu)施工中具有較高的推廣價值。
作者:崔磊 單位:中鐵一局集團第二工程有限公司