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摘要:以農(nóng)用增壓式發(fā)動機為研究對象,對發(fā)動機潤滑系統(tǒng)故障進行分析,確定發(fā)動機潤滑系統(tǒng)內(nèi)濾清器破裂的主要原因是調(diào)節(jié)閥打開和關閉過程中油道內(nèi)的壓力波動。為此,通過調(diào)節(jié)閥門設計參數(shù),改善調(diào)節(jié)閥動作過程中油道內(nèi)的的壓力波動,從而降低濾清器破裂概率。分析結果表明:當潤滑系統(tǒng)調(diào)節(jié)閥采用濾清器前端泄壓、感應孔直徑為8mm、設定3個承壓面時,潤滑系統(tǒng)主油道內(nèi)的壓力波動范圍明顯縮小,同時閥芯位移波動范圍較小。
關鍵詞:增壓式發(fā)動機;潤滑系統(tǒng);調(diào)節(jié)閥;壓力波動
0引言
增壓式發(fā)動機在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中具有廣泛的應用,其潤滑系統(tǒng)能夠有效地對發(fā)動機進行潤滑和冷卻,防止發(fā)動機結構件生銹,同時對發(fā)動機運動件及流道進行清洗[1]。增壓式發(fā)動機潤滑系統(tǒng)主要由機油泵、機油冷卻器及機油濾芯組成,還包含冷卻系統(tǒng)結構件。增壓式發(fā)動機潤滑過程中,主油道當中必須有一定的壓力,使機油能夠傳輸至潤滑面位置[2-3]。增壓式發(fā)動機在工作一段時間后,機油濾清器會出現(xiàn)開裂現(xiàn)象,主要原因是油路當中壓力波動,造成機油濾清器疲勞開裂[4-5]。為此,筆者對增壓式發(fā)動機潤滑系統(tǒng)相關參數(shù)進行仿真分析,對比不同結構參數(shù)對潤滑系統(tǒng)性能影響,進行增壓式發(fā)動機潤滑系統(tǒng)優(yōu)化,旨在為發(fā)動機潤滑系統(tǒng)參數(shù)設計調(diào)整提供參考依據(jù)。
1增壓式發(fā)動機潤滑系統(tǒng)
為了調(diào)整增壓式發(fā)動機潤滑系統(tǒng)相關設計參數(shù),對該增壓式發(fā)動機潤滑系統(tǒng)進行分析。表1為發(fā)動機相關技術參數(shù),圖1為增壓式發(fā)動機潤滑系統(tǒng)結構示意圖。對該發(fā)動機不同轉(zhuǎn)速條件下的泵后壓力、濾清器前端壓力、濾清器后端壓力以及主油道壓力進行測試,結果如表2所示。測試結果表明:當增壓式發(fā)動機轉(zhuǎn)速達到1200r/min時,潤滑系統(tǒng)內(nèi)不同位置的壓力測試結果波動較大,在該轉(zhuǎn)速條件下產(chǎn)生的壓力波動沖擊易造成發(fā)動機濾清器疲勞開裂。
2潤滑系統(tǒng)參數(shù)對比
增壓式發(fā)動機潤滑系統(tǒng)油道內(nèi),油路沿程阻力導致系統(tǒng)內(nèi)油壓降低,壓力沿程波動逐漸減少,因此不會導致機油濾清器的破裂[6]。進入機油濾清器前,主油道截面面積變化較大,機油泵后端油壓會發(fā)生較小的波動,但不會導致機油濾清器破裂。機油濾清器發(fā)生破裂的主要原因是潤滑系統(tǒng)內(nèi)部閥門運動引起的壓力波動[7-9]。在增壓式發(fā)動機潤滑系統(tǒng)內(nèi)部,能夠引起壓力波動的因素是油道內(nèi)調(diào)壓閥的開啟和關閉。當潤滑系統(tǒng)主油道內(nèi)部壓力較大時,調(diào)壓閥開啟,使主油道內(nèi)的潤滑油卸出,保持潤滑系統(tǒng)整個油道內(nèi)的壓力處于正常范圍內(nèi)[10-11]。潤滑系統(tǒng)調(diào)壓閥改進主要有3種方案:第1種方案是保持油道調(diào)壓閥的結構不變,通過改變調(diào)壓閥感應孔直徑,分析潤滑系統(tǒng)主油道內(nèi)油壓波動特性;第2種方案是改變油道內(nèi)調(diào)壓閥結構,使油道內(nèi)潤滑油的泄出由濾清器前端調(diào)整為濾清器后端,取消感應孔,改變彈簧剛度,分析潤滑系統(tǒng)主油道內(nèi)油壓波動特性;第3種方案是保持調(diào)壓閥結構相關參數(shù)不變,保持濾清器前端泄壓,感應孔直徑為8mm,分析潤滑系統(tǒng)主油道內(nèi)油壓波動特性[12]。第1種方案設定調(diào)壓閥感應孔直徑分別為8、4、2mm,對潤滑系統(tǒng)內(nèi)部濾清器前端壓力、濾清器后端壓力及閥芯位移進行仿真分析。調(diào)壓閥感應孔直徑與濾清器前端壓力關系曲線如圖2所示,調(diào)壓閥感應孔直徑與濾清器后端壓力關系曲線如圖3所示,調(diào)壓閥感應孔直徑與調(diào)壓閥位移關系曲線如圖4所示。由圖2可以看出:當調(diào)壓閥感應孔直徑為8mm時,油道內(nèi)壓力最大波動范圍為800kPa;當調(diào)壓閥感應孔直徑為4mm時,油道內(nèi)壓力最大波動范圍為680kPa;當調(diào)壓閥感應孔直徑為2mm時,油道內(nèi)壓力波動范圍為600kPa。數(shù)據(jù)表明,單獨降低調(diào)壓閥感應孔直徑,無法有效地改善潤滑系統(tǒng)油道內(nèi)壓力波動。第2種方案設定調(diào)壓閥彈簧剛度及彈簧變形變化。剛度為4900N/m時,變形量29.5mm;剛度為6000N/m時,變形量27.8mm;剛度為6300N/m時,變形量為27.6mm。對潤滑系統(tǒng)內(nèi)部濾清器前端壓力、濾清器后端壓力以及閥芯位移進行仿真分析。圖5為彈簧參數(shù)與濾清器前端壓力關系曲線,圖6為彈簧參數(shù)與濾清器后端壓力關系曲線,圖7為調(diào)彈簧參數(shù)由圖5~圖7可以看出:3種彈簧參數(shù)條件下,主油道內(nèi)油壓最大波動范圍約為600kPa。因此,單獨調(diào)整彈簧參數(shù),對潤滑系統(tǒng)油道內(nèi)壓力波動的改善不明顯。第3種方案持調(diào)壓閥的結構相關參數(shù)不變,保持濾清器前端泄壓,感應孔直徑為8mm,采用3個承壓面,對潤滑系統(tǒng)內(nèi)部濾清器前端壓力、濾清器后端壓力以及閥芯位移進行仿真分析。圖8為方案3前端壓力關系曲線,圖9為方案3濾清器后端壓力關系曲線,圖10為方案3調(diào)壓閥位移關系曲線。由圖8~圖10可以看出:該方案條件下,油道內(nèi)濾清器前端和濾清器后端的油壓波動范圍小,閥芯位移變化范圍較小。
3試驗
3種設計方案對比統(tǒng)計如表3所示。由表3可以看出,方案3能夠有效地降低油道內(nèi)壓力波動范圍。因此,采用第3種優(yōu)化方案進行增壓式發(fā)動機潤滑系統(tǒng)設計,并進行分析試驗驗證。對該發(fā)動機不同轉(zhuǎn)速條件下的泵后壓力、濾清器前端壓力、濾清器后端壓力以及主油道壓力進行測試,結果如表4所示。4結論增壓式發(fā)動機潤滑系統(tǒng)中濾清器破裂的主要原因是油道的內(nèi)壓力波動,壓力波動的主要原因是調(diào)壓閥的打開和關閉。通過改進優(yōu)化,將調(diào)壓閥結構改變?yōu)闉V清器前泄壓、8mm感應孔、3個承壓面,可有效地改善油道內(nèi)壓力波動,降低濾清器破裂概率。
作者:謝榮飛 單位:長春汽車工業(yè)高等專科學校