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燃煤機(jī)組脫硝智能控制技術(shù)探究

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燃煤機(jī)組脫硝智能控制技術(shù)探究

摘要:針對(duì)燃煤機(jī)組現(xiàn)有脫硝控制中存在的測(cè)量失真、控制滯后等問(wèn)題展開(kāi)研究,并形成系統(tǒng)的解決方案。首先利用智能尋優(yōu)技術(shù)綜合考量脫硝系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性與安全性,設(shè)計(jì)具有自尋優(yōu)功能的控制目標(biāo)值;然后采用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)對(duì)鍋爐燃燒相關(guān)控制因素分析處理,提取影響氮氧化物生成的主導(dǎo)因素,并利用長(zhǎng)短期記憶網(wǎng)絡(luò)方法構(gòu)造氮氧化物生成預(yù)測(cè)模型,根據(jù)煙氣流動(dòng)通道各脫硝測(cè)點(diǎn)間的關(guān)聯(lián)特性,實(shí)現(xiàn)對(duì)脫硝出口氮氧化物實(shí)際濃度的軟測(cè)量;最后結(jié)合自適應(yīng)、模糊等先進(jìn)算法設(shè)計(jì)形成脫硝先進(jìn)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)燃煤機(jī)組脫硝控制水平的綜合提升。

關(guān)鍵詞:脫硝;氮氧化物;長(zhǎng)短期記憶網(wǎng)絡(luò);軟測(cè)量

隨著環(huán)境保護(hù)的要求提高,燃煤電廠采用各種手段以抑制氮氧化物的排放,而選擇性催化還原(selectivecatalyticreduction,SCR)煙氣脫硝技術(shù)應(yīng)用最為成熟和廣泛。通過(guò)將制備的氨氣通入布置在煙道的SCR反應(yīng)器中,在一定溫度和催化劑條件下與煙氣中的氮氧化物反應(yīng)達(dá)到脫硝的效果。國(guó)內(nèi)大型燃煤機(jī)組SCR煙氣脫硝控制系統(tǒng)由于控制邏輯設(shè)計(jì)不完善、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量易失真、流場(chǎng)分布不均等問(wèn)題,造成控制品質(zhì)不佳、自動(dòng)控制難以投入,往往伴隨著氨氣的過(guò)噴現(xiàn)象,不僅造成資源的浪費(fèi),過(guò)高的氨逃逸率帶來(lái)硫酸氫銨的生成,會(huì)對(duì)催化床層和空氣預(yù)熱器造成危害,還給機(jī)組安全性和經(jīng)濟(jì)性帶來(lái)很大影響[1]。本文對(duì)燃煤機(jī)組現(xiàn)有脫硝控制中存在的控制滯后、測(cè)量失真等一系列問(wèn)題展開(kāi)針對(duì)性研究,并形成系統(tǒng)的解決方案。

1脫硝控制存在的難點(diǎn)

1.1脫硝反應(yīng)過(guò)程呈現(xiàn)大滯后特性脫硝過(guò)程涉及多種化學(xué)反應(yīng),其中氨氣與煙氣中的氮氧化物需要在SCR反應(yīng)器中的催化劑表面進(jìn)行反應(yīng),因此整個(gè)脫硝過(guò)程可分為氨氣在催化劑表面的吸附過(guò)程、解吸附過(guò)程、氣相氮氧化物的還原過(guò)程、被吸收的氨氧化過(guò)程。由于反應(yīng)過(guò)程的復(fù)雜,造成氮氧化物實(shí)際變化經(jīng)歷漫長(zhǎng)的過(guò)程,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)的分析,整個(gè)反應(yīng)過(guò)程長(zhǎng)達(dá)3min。

1.2氮氧化物濃度受鍋爐燃燒影響大、波動(dòng)大

燃煤機(jī)組排放的煙氣中存在大量的氮氧化物。由于鍋爐燃燒是一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程,造成氮氧化物的生成具有多重原因:燃燒過(guò)程助燃的空氣在高溫下生成熱力型氮氧化物;空氣中的氮元素與燃料中的碳?xì)潆x子團(tuán)等反應(yīng)生成快速型氮氧化物;燃料中含有的氮化合物經(jīng)過(guò)熱分解又氧化生成燃料型氮氧化物[2]。另一方面,隨著燃煤機(jī)組應(yīng)對(duì)調(diào)峰、調(diào)頻的需要,負(fù)荷頻繁大幅變動(dòng),同時(shí)燃燒煤種多變,進(jìn)一步增加了氮氧化物濃度變化的不確定性。

1.3氮氧化物測(cè)量?jī)x表測(cè)量滯后、測(cè)量易失真

目前SCR反應(yīng)器前后布置的氮氧化物儀表長(zhǎng)期工作在高溫、高塵環(huán)境中,一段時(shí)間后常常出現(xiàn)失真、甚至倒掛現(xiàn)象。由于煙氣分析儀表多采用抽取反應(yīng)式,一般測(cè)量管路長(zhǎng)達(dá)50~70m,造成測(cè)量的滯后,經(jīng)過(guò)測(cè)試滯后時(shí)間達(dá)3~5min。

1.4氮氧化物排放要求與噴氨經(jīng)濟(jì)性的矛盾

通過(guò)對(duì)脫硝反應(yīng)中氨氮摩爾比與脫硝效率之間的關(guān)系進(jìn)行分析,在一定范圍內(nèi),隨著氨氣量的增加,脫硝效率有明顯提升,但是當(dāng)氨氣量達(dá)到一個(gè)漸進(jìn)值后,進(jìn)一步提高脫硝效率所需的氨氣量將呈指數(shù)上升,進(jìn)而氨逃逸量也將成指數(shù)上升,因此需要權(quán)衡脫硝效率和噴氨經(jīng)濟(jì)性二者間的關(guān)系。

2脫硝設(shè)定值自尋優(yōu)技術(shù)

上述分析了脫硝效率和噴氨經(jīng)濟(jì)性的矛盾,更重要的是氨逃逸量的增加不僅會(huì)造成催化劑中毒和污染環(huán)境,而且會(huì)與煙氣中的SO3反應(yīng)生成黏性很高的硫酸氫銨沉積在下游煙道中,造成空氣預(yù)熱器堵塞等問(wèn)題,使得風(fēng)機(jī)設(shè)備出力增大,而且危及設(shè)備運(yùn)行安全[3]。目前現(xiàn)有的脫硝系統(tǒng)控制思路大都只考慮NOx濃度控制精度問(wèn)題,在實(shí)現(xiàn)NOx濃度的精確控制后,通過(guò)人為操作提高控制設(shè)定值,從而間接減少噴氨量和氨逃逸量。在實(shí)際運(yùn)行中,遇到極端工況,當(dāng)NOx濃度有較大變化時(shí),僅依靠自動(dòng)控制策略往往仍有滯后。這時(shí)通常需要運(yùn)行人員對(duì)設(shè)定值進(jìn)行調(diào)整實(shí)現(xiàn)人工干預(yù)(尤其是預(yù)防NOx超標(biāo)時(shí))。這在一定程度上,削弱了系統(tǒng)自動(dòng)化控制水平。為了優(yōu)化解決該問(wèn)題,本文采用智能尋優(yōu)技術(shù)提出了一種脫硝系統(tǒng)氮氧化物控制方法,實(shí)現(xiàn)了排放達(dá)標(biāo)前提下的最優(yōu)噴氨,避免了過(guò)量噴氨引起的設(shè)備隱患,提高了經(jīng)濟(jì)性和安全性。脫硝設(shè)定值自尋優(yōu)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1,通過(guò)智能尋優(yōu)方法實(shí)現(xiàn)脫硝系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化。其中,控制模塊是氮氧化物控制的主體部分。應(yīng)急模塊用于當(dāng)監(jiān)測(cè)到出口NOx濃度由于異常工況引起大幅變化時(shí),快速改變?cè)O(shè)定值進(jìn)行干預(yù)調(diào)整,補(bǔ)償控制模塊控制量輸出,并在趨于穩(wěn)定后,逐漸恢復(fù)至原設(shè)定值狀態(tài)。節(jié)能模塊根據(jù)出口NOx濃度控制品質(zhì),實(shí)時(shí)調(diào)整設(shè)定值。當(dāng)控制品質(zhì)好時(shí),增大設(shè)定值,以減少控制過(guò)程整體噴氨量;當(dāng)控制品質(zhì)差時(shí),減小設(shè)定值,保證NOx濃度控制時(shí)波動(dòng)不超過(guò)允許上限。通過(guò)節(jié)能模塊和應(yīng)急模塊實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)控制品質(zhì)狀態(tài),自動(dòng)調(diào)整脫硝系統(tǒng)設(shè)定值,實(shí)現(xiàn)對(duì)脫硝控制系統(tǒng)控制目標(biāo)智能尋優(yōu)。對(duì)上文中提到的兩種實(shí)際中常發(fā)生的情況,起到了優(yōu)化運(yùn)行及節(jié)能降耗的作用,同時(shí)也補(bǔ)充了現(xiàn)有脫硝系統(tǒng)的控制手段。

3基于LSTM氮氧化物預(yù)測(cè)技術(shù)

氮氧化物的生成與鍋爐燃燒有關(guān),而鍋爐的燃燒過(guò)程又是一個(gè)極其復(fù)雜的過(guò)程,涉及到相關(guān)眾多變量參數(shù)之間相互交叉影響,而且各變量的影響程度和時(shí)間先后各有不同。這樣給現(xiàn)場(chǎng)對(duì)煙氣中氮氧化物的預(yù)測(cè)研究帶來(lái)了相當(dāng)大的困難。因此,迫切需要更好和更有效地利用過(guò)程動(dòng)態(tài)信息和統(tǒng)計(jì)信息預(yù)測(cè)氮氧化物生成的方法[4]。長(zhǎng)短期記憶網(wǎng)絡(luò)(longandshorttermmemorynetwork,LSTM)是一種特殊的循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),通過(guò)選擇性的對(duì)變量信息的記憶和過(guò)濾實(shí)現(xiàn)對(duì)各變量長(zhǎng)短時(shí)間間隔信息有效學(xué)習(xí)處理,能夠?qū)W習(xí)長(zhǎng)期依賴關(guān)系。LSTM的典型結(jié)構(gòu)包括遺忘門、輸入門、輸出門,以此來(lái)計(jì)算某一個(gè)時(shí)刻的整個(gè)結(jié)構(gòu)的狀態(tài)(細(xì)胞狀態(tài))及系統(tǒng)輸出。遺忘門根據(jù)上一時(shí)刻的輸出及當(dāng)前時(shí)刻的輸入以判斷對(duì)上一時(shí)刻細(xì)胞狀態(tài)的信息的保留和遺忘;輸入門決定讓多少新的信息加入到細(xì)胞狀態(tài)中來(lái);輸出門通過(guò)綜合更新的細(xì)胞狀態(tài)和系統(tǒng)輸入計(jì)算得出當(dāng)前時(shí)刻的系統(tǒng)輸出。通過(guò)對(duì)大范圍變負(fù)荷工況下,分析各參數(shù)變量與入口NOx濃度變化數(shù)據(jù),確定LSTM預(yù)測(cè)模型的主要輸入變量為鍋爐主控輸出、總風(fēng)量主控輸出、燃料主控輸出、一次風(fēng)壓主控輸出。本文采用基于鍋爐控制因素作為氮氧化物預(yù)測(cè)的輔助變量,能夠更快地反映出機(jī)組在變負(fù)荷及工況變化時(shí)對(duì)鍋爐燃燒的調(diào)整,實(shí)現(xiàn)對(duì)燃燒生成的氮氧化物的預(yù)測(cè)。同時(shí)選用控制變量作為輔助變量,還克服了過(guò)程儀表測(cè)量數(shù)據(jù)出現(xiàn)的失真等問(wèn)題,精簡(jiǎn)了對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行繁瑣的處理過(guò)程。通過(guò)某廠實(shí)際歷史數(shù)據(jù)計(jì)算,運(yùn)用該方法具有很好的預(yù)測(cè)效果,結(jié)果見(jiàn)圖2。通過(guò)準(zhǔn)確地對(duì)煙氣氮氧化物的預(yù)測(cè),能夠幫助解決脫硝系統(tǒng)大滯后對(duì)象控制問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)控制過(guò)程的快速性與穩(wěn)定性。

4氮氧化物軟測(cè)量方法

氮氧化物分析儀由于工作環(huán)境惡劣,取樣探頭極易受到污損,因此均設(shè)計(jì)有定期吹掃、標(biāo)定的功能。當(dāng)?shù)趸飪x表進(jìn)行定期吹掃、標(biāo)定時(shí),其測(cè)量值會(huì)出現(xiàn)劇烈突變,為了消除控制影響,往往輸出值保持不變,即進(jìn)入“測(cè)量盲區(qū)”,此時(shí)無(wú)法測(cè)量氮氧化物實(shí)際濃度。另外,實(shí)際調(diào)研中某些電廠脫硝出口兩側(cè)NOx濃度延寬度和深度方向有較大變化,NOx濃度場(chǎng)分布極其不均勻。脫硝兩側(cè)出口煙氣自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)(continuousemissionmonitoringsystem,CEMS)顯示值與參比值平均值差距也較大,CEMS測(cè)點(diǎn)不具有代表性,不能反應(yīng)煙道的真實(shí)情況[5]。為了解決以上問(wèn)題,采用一種基于物理機(jī)理脫硝系統(tǒng)氮氧化物軟測(cè)量方法,其原理見(jiàn)圖3。在脫硝反應(yīng)中氨氣以一定的氨氮摩爾比參與反應(yīng),反應(yīng)后煙氣下游多余的氨被稱為氨逃逸,因此氨逃逸的量能夠間接反映氮氧化物濃度的準(zhǔn)確性。將本側(cè)氨逃逸測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù),作為輔助測(cè)量變量實(shí)現(xiàn)對(duì)脫硝出口氮氧化物實(shí)際濃度的估計(jì)。對(duì)于脫硝測(cè)點(diǎn)定期吹掃時(shí),儀表進(jìn)入“盲區(qū)”,無(wú)法測(cè)量氮氧化物的含量的問(wèn)題,考慮到A、B側(cè)脫硝系統(tǒng)所處理煙氣均取自鍋爐尾部煙道,在定期吹掃時(shí)間內(nèi),由于煙氣成分的變化造成的氮氧化物濃度變化的趨勢(shì)和程度相當(dāng),因此在吹掃時(shí),利用另一側(cè)脫硝出口測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)輔助對(duì)本側(cè)氮氧化物實(shí)際濃度進(jìn)行估計(jì)。實(shí)際運(yùn)用中,通過(guò)各輔助變量的權(quán)重系數(shù),來(lái)調(diào)整不同測(cè)點(diǎn)數(shù)據(jù)對(duì)脫硝出口氮氧化物實(shí)際濃度的影響。該方法通過(guò)軟件手段,解決了因測(cè)量故障、定期吹掃等因素引起的信號(hào)失真問(wèn)題,為氮氧化物的精確控制,降低氨逃逸率起到了重要作用。

5工程應(yīng)用

將上述各項(xiàng)控制技術(shù)綜合應(yīng)用在某660MW超臨界機(jī)組上,通過(guò)試驗(yàn)和數(shù)據(jù)分析,有效地提高了機(jī)組脫硝系統(tǒng)控制品質(zhì)及運(yùn)行穩(wěn)定性。穩(wěn)定負(fù)荷時(shí),脫硝系統(tǒng)氮氧化物的質(zhì)量濃度控制偏差在4.2mg/m3左右;變負(fù)荷時(shí),脫硝系統(tǒng)氮氧化物質(zhì)量濃度控制偏差將被控制在6.5mg/m3左右。有效提高了脫硝系統(tǒng)控制目標(biāo)值,降低氨逃逸率的同時(shí),減少系統(tǒng)噴氨量。提高系統(tǒng)控制品質(zhì)后,在保證氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)前提下,控制目標(biāo)值平均提高4.5mg/m3,噴氨流量平均下降10%,與此同時(shí)氨逃逸率得到降低,減少了系統(tǒng)硫酸氫銨的形成,降低了機(jī)組空氣預(yù)熱器等設(shè)備堵塞的風(fēng)險(xiǎn)。更主要的是減少了機(jī)組氮氧化物濃度超標(biāo)現(xiàn)象。

6結(jié)論

為了有效應(yīng)對(duì)脫硝控制中存在的控制滯后、測(cè)量失真等一系列問(wèn)題,本文通過(guò)三個(gè)技術(shù)方向:脫硝設(shè)定值自尋優(yōu)、氮氧化物預(yù)測(cè)、氮氧化物軟測(cè)量,設(shè)計(jì)了基于先進(jìn)控制方法的脫硝控制策略,并應(yīng)用于某660MW超臨界機(jī)組脫硝控制系統(tǒng)優(yōu)化工作中,實(shí)際應(yīng)用效果證明,該脫硝控制策略不但提高了不同負(fù)荷工況下出口NOx濃度控制穩(wěn)定性,而且在同等控制要求下有效地減少了氨氣使用量,進(jìn)而降低了氨逃逸率,確保了脫硝控制系統(tǒng)穩(wěn)定與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

作者:江溢洋 單位:合肥綜合性國(guó)家科學(xué)中心能源研究院