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煤礦選煤廠產(chǎn)品倉下煤塵治理探究

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煤礦選煤廠產(chǎn)品倉下煤塵治理探究

煤塵是在煤炭開采、運輸、轉載、儲存和加工過程中產(chǎn)生的飛逸到環(huán)境空氣中的固體顆粒,是礦山五大自然災害之一[1].煤塵的主要危害:1)如果長期吸入會在一定程度增加患塵肺病的風險。2)煤塵爆炸危害極大,對人民財產(chǎn)安全有著重大威脅。3)污染環(huán)境,當下煤塵污染已成為我國主要產(chǎn)煤地區(qū)大氣污染的主要因素。國家相關部門對生產(chǎn)現(xiàn)場的煤塵濃度有著嚴格要求,因此煤塵治理工作是生產(chǎn)單位長期以來的重點工作之一。

1選煤廠現(xiàn)狀

斜溝煤礦選煤廠是一座現(xiàn)代化千萬噸級煉焦煤選煤廠,隸屬于山西西山晉興能源有限責任公司,位于山西省興縣縣城北50公里處嵐漪河兩側,年設計處理原煤15.0Mt[1].采用全重介分洗工藝,廠房全封閉生產(chǎn)系統(tǒng),煤炭經(jīng)洗選加工后精煤、混煤產(chǎn)品進入4座筒倉儲存,筒倉下設有64臺給煤機和2部大型轉載皮帶,產(chǎn)品轉運至快速裝車站進行列車裝載。在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),產(chǎn)品倉下煤塵較大,而且倉下空間較為密閉,煤塵難以消散,經(jīng)過現(xiàn)場檢測,在皮帶機尾處煤塵濃度值最高,達到7.89mg/m3.

2煤塵產(chǎn)生原因分析

產(chǎn)品倉下主要設備是給煤機和皮帶,給煤機型號為:GLD2000/7.5/S,共計64臺,皮帶型號為DTⅡ型,長度貫穿整個倉下,跨度138.5m,寬度為2m,帶速4m/s,屬于高速皮帶。經(jīng)過調(diào)研分析,導致煤塵濃度較高的原因有以下幾項:

2.1設備拋灑造成煤塵

2.1.1皮帶受料緩沖床銜接處拋灑。倉下每條皮帶由兩兩對稱的32臺(16組)給煤機供料,在落料點處設有緩沖床,緩沖床與下料收集溜槽銜接,用以承載給煤機運送的物料,物料收集溜槽側壁和皮帶之間縫隙較大(圖1),密封效果較差,生產(chǎn)過程中極易造成物料拋灑,由于皮帶轉速較快,在運轉過程中,皮帶周邊會形成一定負壓,因此在物料拋灑的過程中,其中微細顆粒會隨風飛揚,彌漫在空氣中,造成煤塵[2].2.1.2給煤機側幫銜接處拋灑。給煤機輸送帶與側幫之間銜接不夠緊密,而在物料輸送過程中物料堆積較高,輸送帶寬度與給煤機兩側側幫跨度幾乎相同,因此物料在輸送過程中會從側幫(圖2)溢出直接落到檢修平臺上,造成大量拋灑,造成揚塵。2.1.3物料在機尾處碾碎產(chǎn)生煤塵。在皮帶機尾改向滾筒前方,置于上下皮帶之間設有一處集煤板,用以收集滾筒轉動因慣性甩落的粘連物料,對一段時間內(nèi)皮帶機尾集煤板進行觀察,發(fā)現(xiàn)煤顆粒有一定積累,而且在運轉過程中明顯看到滾筒和皮帶貼合處煤塵彌漫[3].經(jīng)過實地觀察分析可知,由于裝車過程中存在一定程度的煤炭拋灑現(xiàn)象,底皮帶將拋灑的煤粒帶到機尾,而在機尾處設置的三角清掃器距離滾筒有一定距離,且材質(zhì)不夠柔軟,與皮帶貼合不夠緊密,因此煤粒被帶入滾筒和皮帶貼合處,然后經(jīng)過皮帶和滾筒之間碾碎形成煤塵擴散到周邊環(huán)境中,這是導致煤塵濃度較大的重要因素。

2.2抑塵措施不完善

2.2.1皮帶無抑塵裝置。產(chǎn)品倉下兩條大型快速轉載皮帶是間歇性作業(yè),需要根據(jù)快速裝車站列車進站情況開啟或者停機,而且每列車裝載完成到下一列車開始裝載時間間隔至少是1.5h.產(chǎn)品倉內(nèi)產(chǎn)品煤水分為10%左右,同時壓濾煤泥也摻雜在混煤產(chǎn)品內(nèi),水分更是高達25%左右,因此在正常生產(chǎn)過程中,皮帶上會粘連部分物料,而在上述皮帶啟停間隔1.5h的時間里,皮帶上物料均已風干干燥,再次啟車時,皮帶在滾筒、托輥以及皮帶清掃器之間的摩擦作用下,瞬間會產(chǎn)生大量煤塵,然后在皮帶運轉的風壓下,迅速將煤塵擴散到空中,瞬時值最高達12mg/m3,但是一直以來沒有任何抑塵措施。2.2.2運輸設備沒有封閉。倉下皮帶總長度138.5m,除了在每組給煤機下料緩沖床落料點處密封以外,其余空白位置均處于開放狀態(tài),廠房內(nèi)前期安裝了氣箱脈沖袋式除塵器,吸塵口分別布置在各組給煤機落料點處的密封溜槽處,能夠對落料點處的煤塵進行最大程度的負壓吸收。但在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),由于皮帶上方只進行部分密封,吸塵口負壓壓力明顯減弱,吸塵效果降低,同時在皮帶敞開處,煤塵也會飄逸,造成環(huán)境內(nèi)煤塵濃度偏高。

3煤塵治理措施

3.1杜絕拋灑

針對皮帶緩沖床處縫隙較大導致的拋灑問題,對現(xiàn)場進行勘察,調(diào)整其間隙至合適位置,然后根據(jù)尺寸割取廢舊皮帶,對縫隙處進行覆蓋封堵,保證物料不拋撒。另外,應加強巡檢,隨時調(diào)整間隙,保證其緊密無間,物料無拋灑。針對給煤機側幫處物料拋灑現(xiàn)象,在側幫內(nèi)側安裝新的擋料板,對給煤機落料形成收口,收口以后落料處和皮帶邊緣及側幫形成一定緩沖距離,避免了物料拋灑(圖3).

3.2減少次生煤塵

針對物料在機尾滾筒處碾壓產(chǎn)生大量煤塵,對原磨損嚴重、清掃能力較差的皮帶清掃器進行拆除,挑選聚氨酯材料制成新皮帶清掃器,此種清掃器,有較大彈性,耐磨度更強;改變皮帶位置,由原來距離機尾改向滾筒2m更改到靠近機尾滾筒0.5m,杜絕煤塵顆粒進入機尾,在進入滾筒之前把皮帶上積煤清掃干凈,避免次生煤塵的產(chǎn)生。

3.3提升抑塵效果

為避免皮帶上粘連物料風干后在空中飄逸,現(xiàn)場勘查后決定在底皮帶加裝噴霧裝置用以抑制煤塵。由于該車間裝車工作的特殊性,皮帶間歇性多次作業(yè),為了減輕職工勞動強度,在加裝噴霧裝置的同時加設電控閥門,將電控系統(tǒng)接入已有的智能化集控模塊,實現(xiàn)皮帶噴霧隨皮帶開啟自動開啟,根據(jù)設定時間自動停止,方便快捷。為了改善皮帶區(qū)間除塵器除塵效果,減少煤塵產(chǎn)生將整條皮帶上方密封,使其在上方形成密封空腔,避免了煤塵外溢。同時由于空間密封,增強了除塵器吸塵口的負壓吸力,提升了除塵器的除塵效果。

4煤塵治理效果

經(jīng)檢測,產(chǎn)品倉下煤塵濃度大幅度下降,在煤塵濃度最高點的皮帶機尾處由7.89mg/m3降到3.90mg/m3,現(xiàn)場環(huán)境明顯改善。通過煤塵治理措施的實施,給煤機與轉載皮帶拋灑量也有較大程度下降,產(chǎn)品倉下職工清掃耗時從每班90min下降為40min,每班縮短50min,一個工作日節(jié)約100min.運銷車間產(chǎn)品倉下清水清掃泵以及5臺掃地水泵全部功率共計約為105kW/h,廠工業(yè)用電費用為0.5元/kWh,則電費每年可節(jié)約1.7×365×105×0.5=32576.25元。此次改造,材料費、人工費共計4000元,則當月可節(jié)約電費成本:32576-4000=28576元,全年累計38萬余元。

5結語

煤塵是煤炭生產(chǎn)單位不可避免的共性問題,煤塵濃度較高給企業(yè)正常生產(chǎn)帶來不利因素,對崗位操作人員的身心健康、現(xiàn)場操作環(huán)境及安全和煤炭資源本身都造成一定的影響。該廠通過對主要設備、附屬設備及周邊環(huán)境的合理化改造和設施完善,同時加強了現(xiàn)場管理,煤塵治理工作取得了顯著效果,取得良好的社會經(jīng)濟效益。

參考文獻

[1]梁明.選煤廠粉塵治理工藝的探索[J].煤炭加工與綜合利用,2020(2):75-77.

[2]王衛(wèi)星,任學禹.綜合除塵系統(tǒng)在柳灣煤礦選煤廠的應用[J].山西焦煤科技,2020,44(12):50-54.

[3]廉凱,郭磊.動力煤選煤廠粉塵綜合治理措施[J].煤炭加工與綜合利用,2019(2):28-32.

作者:方瑞新 單位:山西西山晉興能源有限責任公司斜溝煤礦選煤廠