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選煤廠運(yùn)煤系統(tǒng)監(jiān)控安裝探究

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選煤廠運(yùn)煤系統(tǒng)監(jiān)控安裝探究

摘要:王莊煤業(yè)選煤廠運(yùn)煤系統(tǒng)由于設(shè)備陳舊,不僅存在安全隱患,而且工人勞動(dòng)強(qiáng)度高、用人效率低?,F(xiàn)結(jié)合該選煤廠生產(chǎn)實(shí)際,對(duì)選煤廠運(yùn)煤系統(tǒng)進(jìn)行改造,改造后的設(shè)備由運(yùn)煤視頻監(jiān)控系統(tǒng)、運(yùn)煤集中控制系統(tǒng)及主控制室的建設(shè)組成。運(yùn)煤集中控制系統(tǒng)的應(yīng)用,有效緩解了王莊煤業(yè)選煤廠目前的用工壓力,降低了用工成本,提高了員工的勞動(dòng)效率。

關(guān)鍵詞:選煤廠;運(yùn)煤系統(tǒng);電控集中控制;改造

引言

王莊煤業(yè)有限責(zé)任公司選煤廠為礦井型選煤廠,該選煤廠運(yùn)煤系統(tǒng)已開(kāi)采運(yùn)行多年,當(dāng)前仍采用傳統(tǒng)的“工人+信號(hào)鈴”老舊方式進(jìn)行信號(hào)傳遞。從多年的運(yùn)行情況來(lái)看,安全性和可靠性都較差,成為影響選煤廠工作效率的主要因素。在公司的建議下,為提高選煤廠自動(dòng)化程度和車(chē)間生產(chǎn)效率,對(duì)該選煤廠運(yùn)煤系統(tǒng)進(jìn)行了監(jiān)控安裝及電控集中控制改造研究。

1工程概況

山西省長(zhǎng)治縣王莊煤業(yè)有限責(zé)任公司位于長(zhǎng)治縣蔭城鎮(zhèn)西陜村。礦井始建于1964年,礦井井田面積16.68km2,地質(zhì)儲(chǔ)量1.8億t,現(xiàn)主要開(kāi)采3號(hào)煤層,煤層平均厚度5.17m,煤層傾角2°~7°。王莊煤業(yè)公司生產(chǎn)能力:240萬(wàn)t/年;開(kāi)拓方式:斜井開(kāi)拓;井筒數(shù)量:4個(gè);開(kāi)采水平:+980m;采煤工藝:綜采;瓦斯等級(jí):低瓦斯;水文地質(zhì)類(lèi)型:中等;自燃傾向性:不易自然。山西長(zhǎng)治王莊煤業(yè)有限責(zé)任公司選煤廠為礦井型選煤廠,處理能力為240萬(wàn)t/年。該選煤廠2007年開(kāi)始籌建,投入運(yùn)行是在2008年,洗煤廠運(yùn)煤系統(tǒng)已運(yùn)行十余年,運(yùn)煤設(shè)備都配置有人工崗位,使用信號(hào)鈴進(jìn)行聯(lián)系。從以往的情況來(lái)看,該運(yùn)輸系統(tǒng)的管理模式安全性不高,對(duì)崗位工作人員的能力要求非常高,因此多次發(fā)生機(jī)電運(yùn)輸事故,給選煤廠造成嚴(yán)重的財(cái)產(chǎn)損失,同時(shí)也影響到選煤廠的生產(chǎn)效率。針對(duì)這一情況,根據(jù)公司要求,結(jié)合選煤廠運(yùn)煤系統(tǒng)的現(xiàn)狀,必須對(duì)選煤廠運(yùn)煤監(jiān)控系統(tǒng)及集中控制進(jìn)行改造。改造主要是從運(yùn)輸系統(tǒng)的監(jiān)控系統(tǒng)和集中控制系統(tǒng)兩大方面進(jìn)行,主要有煤料運(yùn)輸視頻監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)、煤料運(yùn)輸集中控制系統(tǒng)的建設(shè),主控制室的建設(shè)三部分組成。系統(tǒng)運(yùn)行后可以有效的提高選煤廠運(yùn)輸系統(tǒng)的安全性和可靠性。

2運(yùn)煤系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)方案分析

2.1監(jiān)控方案分析

根據(jù)王莊煤業(yè)及選煤廠各生產(chǎn)車(chē)間煤料運(yùn)行情況及監(jiān)控集中控制室的設(shè)置位置,廠區(qū)集中控制室與運(yùn)煤系統(tǒng)各監(jiān)控點(diǎn)的直線距離最遠(yuǎn)不超過(guò)350m,針對(duì)這一情況確定監(jiān)控系統(tǒng)安裝方案為:以太網(wǎng)傳輸方式要求各監(jiān)控點(diǎn)的光纖設(shè)備提供以太網(wǎng)接口,以便于監(jiān)控點(diǎn)的圖像經(jīng)Gloview網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器通過(guò)以太網(wǎng)接口上傳至監(jiān)控中心。該方案運(yùn)行較為穩(wěn)定,設(shè)備日常維護(hù)量小。采用大華DAHUA高清(400萬(wàn)像素)超寬動(dòng)態(tài)紅外(H.265)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)進(jìn)行視頻信號(hào)的采集;當(dāng)信號(hào)通過(guò)網(wǎng)線路傳統(tǒng)至交換機(jī)后,選用光纖將信號(hào)傳輸至集中控制室的32路監(jiān)控主機(jī)上,再將32路監(jiān)控圖像進(jìn)行編排后在在大屏上進(jìn)行圖像顯示,接入的圖像拼接控制器的視頻信號(hào)可以進(jìn)行任意編排,并進(jìn)行相應(yīng)顯示。采用46寸DID工業(yè)級(jí)液晶顯示器拼接大屏,該產(chǎn)品是針對(duì)拼接視頻墻而研發(fā)的超窄邊拼接監(jiān)視器,具有較好的散熱功能和圖像清晰穩(wěn)定功能。王莊煤業(yè)選煤廠運(yùn)煤系統(tǒng)監(jiān)控監(jiān)控方案情況如下頁(yè)圖1所示[1]。

2.2監(jiān)控點(diǎn)的布置

針對(duì)選煤廠的整體布置情況,對(duì)運(yùn)煤系統(tǒng)的16個(gè)位置進(jìn)行了視頻監(jiān)視點(diǎn)的布置,主要有以下:原煤封閉式煤場(chǎng)下給煤機(jī)位置處,返煤暗道皮帶機(jī)中部位置處,返煤暗道皮帶機(jī)頭部位置處,201原煤皮帶機(jī)尾落煤點(diǎn)位置處,201原煤皮帶機(jī)頭部位置處,203振動(dòng)篩位置處,301皮帶機(jī)尾部落煤點(diǎn)位置處,301皮帶機(jī)中部皮帶配重間位置處,301皮帶機(jī)頭部位置處,702皮帶機(jī)尾部位置處,702皮帶機(jī)頭位置處,730皮帶機(jī)尾部位置處,730皮帶機(jī)頭位置處(精煤倉(cāng)),751地銷(xiāo)裝車(chē)皮帶機(jī)頭位置處,751地銷(xiāo)裝車(chē)皮帶機(jī)尾位置處,地銷(xiāo)煤場(chǎng)裝煤點(diǎn)位置處[2]。

2.3功能分析

1)圖像攝取功能???4h對(duì)運(yùn)煤系統(tǒng)視頻監(jiān)控范圍內(nèi)的運(yùn)行情況進(jìn)行高清監(jiān)控,能有效地保證運(yùn)煤系統(tǒng)安全穩(wěn)定高效運(yùn)轉(zhuǎn)。2)錄像功能。單路和多路圖像信號(hào)同步錄入,本地能保存60d的錄像時(shí)間,能對(duì)所有文件進(jìn)行備份。3)圖像檢索功能。對(duì)錄像能方便檢索回放,可指定某個(gè)時(shí)間段任意回放,對(duì)某些時(shí)段內(nèi)生生的特殊情況,可以將其鎖定并進(jìn)行備份,避免覆蓋。4)移動(dòng)幀測(cè)報(bào)警錄像。自動(dòng)檢測(cè)器監(jiān)控圖像框內(nèi)物體的明顯移動(dòng)并且其動(dòng)作范圍超出限定值之后觸發(fā)報(bào)警[3]。

3運(yùn)煤設(shè)備集中控制系統(tǒng)改造方案

3.1運(yùn)煤系統(tǒng)設(shè)備分析

本次選煤廠運(yùn)煤監(jiān)控系統(tǒng)改造設(shè)計(jì)到以下8臺(tái)設(shè)備,主要有:給煤機(jī)、返煤暗道皮帶機(jī)、201原煤皮帶機(jī)、203振動(dòng)篩、301皮帶機(jī)、702皮帶機(jī)、730皮帶機(jī)、750皮帶機(jī)。

3.2集中控制系統(tǒng)方案

選煤廠運(yùn)煤系統(tǒng)采用繼電聯(lián)鎖遠(yuǎn)近控制方案,將運(yùn)煤系統(tǒng)運(yùn)行的8臺(tái)設(shè)備啟動(dòng)按鈕全部都并聯(lián)到選煤廠主控制室內(nèi),停止按鈕全部串聯(lián)到主控制室內(nèi),這種設(shè)計(jì)方案就可以實(shí)現(xiàn)8臺(tái)設(shè)備的遠(yuǎn)控啟動(dòng)和停止。運(yùn)煤設(shè)備均由主控制室提供220V電源,啟動(dòng)線包與以往使用設(shè)備使用的啟動(dòng)線包保持電壓等級(jí)相同,使用2根KVV-20×1.5mm的銅芯控制電纜,距離350m處的設(shè)備壓降15V左右。4效益分析1)改造前運(yùn)煤系統(tǒng)的用工成本。該選煤廠運(yùn)煤系統(tǒng)改造前以往需配置工作人員22名,每人每年按4萬(wàn)元計(jì)算,人員用工成本共需約88萬(wàn)元左右。2)運(yùn)煤系統(tǒng)改造的投入和改造后用工成本。本次運(yùn)煤系統(tǒng)改造中,監(jiān)控系統(tǒng)及集中控制系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)?fù)度爰s20萬(wàn)元,集中控制室的建設(shè)及設(shè)備的安裝調(diào)試費(fèi)用約5萬(wàn)元,共需25萬(wàn)元。改造后運(yùn)煤系統(tǒng)采用的兩班制,每班班長(zhǎng)1人,主控制室開(kāi)皮帶1人,需要4人;運(yùn)煤線路上定時(shí)巡查及打掃衛(wèi)生每班3人,另抵輪休1人,需要8人;兩班合計(jì)用工12人每人每年按4萬(wàn)元計(jì)算,人員用工成本共需約48萬(wàn)元左右。3)對(duì)比分析。改造后,選煤廠運(yùn)煤系統(tǒng)用工成本每年約節(jié)約40萬(wàn)元,系統(tǒng)改造完成運(yùn)行及原有崗位人員分流后,投入成本在9個(gè)月左右可收回投入,并長(zhǎng)期發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益。選煤廠運(yùn)煤系統(tǒng)監(jiān)控安裝及電控集中控制改造完成后,運(yùn)煤系統(tǒng)的安全性和可靠性大幅度提高,有效提高了煤料的運(yùn)輸效率。

參考文獻(xiàn)

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[3]余志強(qiáng),金永功.山西平朔安家?guī)X礦選煤廠控制系統(tǒng)評(píng)價(jià)[J].選煤技術(shù),2001(5):48-49.

作者:肖露露 單位:山西長(zhǎng)治王莊煤業(yè)有限責(zé)任公司