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配件線體工業(yè)工程改善應(yīng)用研究

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配件線體工業(yè)工程改善應(yīng)用研究

摘要:我國工業(yè)建設(shè)的快速發(fā)展在國家經(jīng)濟發(fā)展中起著越來越重要作用,是國家強盛的其中一座支柱。工業(yè)水平又很大程度上取決于制造業(yè)水平,制造業(yè)為我國發(fā)展建設(shè)貢獻了巨大力量。在新時期政策環(huán)境下,制造業(yè)要從量的競爭上逐步走向質(zhì)的飛越,隨著智能制造的發(fā)展創(chuàng)新,制造業(yè)越來越重視生產(chǎn)現(xiàn)場的基礎(chǔ)改善。

關(guān)鍵詞:工業(yè)工程;設(shè)備故障時間下降;效率提升;自動化改善研究

引言

隨著中國對制造業(yè)的大力發(fā)展,德國工業(yè)4.0相關(guān)先進技術(shù)啟發(fā),中國制造2025等相關(guān)政策指引,中國不再是簡單追求快速發(fā)展,而是走上高質(zhì)量發(fā)展道路,逐步由中國制造向中國品牌挺進。

1.工業(yè)工程在制造企業(yè)的運用實踐

1.1以我參加的公司內(nèi)部的配件生產(chǎn)線體改善實踐為例

為減少中間庫存,減少中間物流及配送人員,經(jīng)過系統(tǒng)價值鏈的規(guī)劃設(shè)計,車間已將H產(chǎn)品內(nèi)膽生產(chǎn)線(下文簡稱H線)與總裝線對接,形成一條連續(xù)運行的線體。H線建成之初,單班10小時800件即可滿足客戶需求,但隨著訂單增加,單班10小時要生產(chǎn)1200件,才能滿足客戶需求了。H線立即開展了提效工作,按之前的工位設(shè)計,提高了各工位的節(jié)拍,但節(jié)拍提升后,單班產(chǎn)量在850-900件間波動,因關(guān)系到訂單交付,車間立即成立5人改善組,以單班1200件為目標。項目組先收集前三個月歷史數(shù)據(jù),設(shè)備故障、換型數(shù)據(jù),品質(zhì)數(shù)據(jù)等,各工位的節(jié)拍數(shù)據(jù)。部分異常,歷史數(shù)據(jù)記錄不夠詳細,比如縫焊異常僅寫信號異常,并未記錄什么信號異常;如換型記錄,未對各步驟做時間記錄,僅記錄了換型總時間等。為了更精確的找到問題,我們現(xiàn)場實時收集數(shù)據(jù),換型時幾個人分工從不同角度拍攝換型完整視頻。品質(zhì)數(shù)據(jù),實時收集兩天的品質(zhì)異常。同時,對于班組骨干人員,分組進行現(xiàn)狀調(diào)研和問題收集。兩天下來,對于收集到的細化數(shù)據(jù),做了分析處理,根據(jù)8020法則,我們發(fā)現(xiàn)線體較嚴重是設(shè)備故障問題,月均影響達1000min,品質(zhì)一次合格率97.4%,是兩個主要的影響點。鎖定改善對象后我們首先確定了改善目標,設(shè)備故障時間內(nèi)下降50%,品質(zhì)一次合格率提升15%,換型改善,改善前換型停工時間23.5min,目標下降40%,初步測算可以達到單班1200件的目標。

1.1.1設(shè)備異常改善設(shè)備異常經(jīng)過柏拉圖分析發(fā)現(xiàn)主要集中在縫焊設(shè)備和鉚接設(shè)備,二者故障時間占比達82%,鉚接設(shè)備47%,縫焊設(shè)備35%。鉚接設(shè)備改善:該設(shè)備95%的問題集中在鉚接凹凸模具,二者初始距離發(fā)生變化,導(dǎo)致鉚接時,模具運動超程而碰撞損壞,為驗證這一猜想,我們帶游標卡尺測量了固定模具的油缸墊片,先減少墊片,直到凹凸模具運動剛好接觸不到,然后逐片遞增,每增加一片,鉚一次產(chǎn)品出來測量鉚接厚度,標準是0.25—0.32mm,當測量厚度接近該范圍時,換用0.1mm或更小規(guī)格的墊片進行測試,直到鉚接質(zhì)量合格。通過校準6個模具的凹凸模,模具損壞故障在后續(xù)兩個月跟蹤中幾乎無損壞的。同時我們制定每天都檢查產(chǎn)品鉚接厚度并記錄,以便后續(xù)科學分析。縫焊設(shè)備改善:因需用循環(huán)水進行冷卻,部分信號線路長時間在有水的環(huán)境中,會導(dǎo)致信號線接觸不良,我們根據(jù)操作員工反應(yīng)的幾種信號不良,排查了相應(yīng)的信號線,發(fā)現(xiàn)這些信號線確實長期浸在水中,我們沒將這幾處信號線進行逐一更換,并將接線盒的防護等級更換為IP67的,改善前的接線盒就是普通的,沒有防水功能,經(jīng)過這個改善后,線體信號不良在跟蹤的兩個月中降為零。

1.1.2短暫停改善改善中通過與班組人員訪談和現(xiàn)場觀察記錄發(fā)現(xiàn)這個問題。2號&3號機器人在放置工件到設(shè)備上時,因放不到位,導(dǎo)致短暫停,每次只有3-5min的,但經(jīng)3天的實時統(tǒng)計,每天累計能達到55min。這對于迫切提升效率的班組來說,影響是非常大的。通過對該兩處機器人的全部動作進行仔細觀察與時間記錄,發(fā)現(xiàn)主要影響因素為機器人夾具夾抱工件時,夾具長度只到工件的1/3,機器人在運動中,會有輕微晃動,項目組立即將備用夾具長度延長15cm,到工件長度的重心位置,從力學角度看夾抱相對穩(wěn)定,經(jīng)過替換驗證,機器人夾抱產(chǎn)品放不到位的次數(shù)由減少了30%;同時考慮自動化設(shè)備兼容性,我們測量了機器人送至設(shè)備后水平方向的允許放置間距5mm。對于機器人的運動軌跡,經(jīng)過校準發(fā)現(xiàn)并無偏移,機器人不能自動靈活的調(diào)整放置位置,而是按人設(shè)置的程序和軌跡運行,所以我們將機器上的夾具間距調(diào)整到1cm,加大機器的兼容性。這兩個方法實施后,放不到位現(xiàn)象下降了75%,另外一些放不到位的情況,發(fā)現(xiàn)工件變形是主因,為減少工件配送過程的變形,我們對配送工裝車做了改善,不詳述。

1.2換型改善

H線生產(chǎn)兩種型號產(chǎn)品A/B,換型難點在縫焊電極更換,換型總耗時20min。兩套產(chǎn)品所需電極材料都是一樣的,A型號長邊電極比B型號長邊電極長5cm,兩型號R角不同,由B型號換成A型號時要將固定直邊電極的6顆螺絲以及固定R角電極的2顆螺絲擰松拆下電極,然后同樣用8顆螺絲固定另一個型號的電極,經(jīng)過線下頭腦風暴,項目組決定這里換型只換多出來的5cm電極和R角電極,螺絲只裝4個,同時固定螺絲的孔位需要依據(jù)換型而改變。當晚我們修改圖紙,第二天下午就趕出來一套新電極,在換型的時候,把新電極按新標準安裝上去,換型時間測試對比下降18min,因改變了電極安裝方式,項目組一員蹲點跟蹤3天的數(shù)據(jù),對比發(fā)現(xiàn)對品質(zhì)并無影響。

1.3品質(zhì)改善

主要問題在折邊外觀面壓包,折邊面是要與設(shè)備夾具或者平臺接觸的,當夾具固定產(chǎn)品折邊面時會產(chǎn)生夾緊力,接觸面上的雜質(zhì)在力的作用下就導(dǎo)致了壓包不良。經(jīng)過各工位一次不良數(shù)據(jù)收集,我們發(fā)現(xiàn)折邊工位和縫焊工位的壓包不良占比85%,初步根據(jù)經(jīng)驗我們讓員工將折邊模具清潔間隔由1小時縮減至0.5小時,但壓包問題還是大量存在。經(jīng)過定點觀察,發(fā)現(xiàn)原材料在沖壓工序會覆膜,覆膜剪切不良導(dǎo)致很小的碎膜在H線折彎時,產(chǎn)生壓包,我們把該問題反饋至沖壓班組,沖壓班組設(shè)備人員檢修發(fā)現(xiàn)覆膜的切刀該換了。

2.改善效果

改善后按標準監(jiān)控改善效果二個月,在后續(xù)的跟蹤中,目標達成良好。第一周已經(jīng)達到單班1100件的產(chǎn)量(第一周改善期間為了緩解交付壓力,我們安排的加班與每天150件的庫存)經(jīng)過兩周的改善達成單班1200件的目標,我們持續(xù)跟蹤2個月的數(shù)據(jù),期間將改善后的方法措施形成標準文件。19年我們引入信息化方法,監(jiān)控了關(guān)鍵工位的節(jié)拍,關(guān)鍵設(shè)備的故障時間,一次合格率的信息化監(jiān)控,使得數(shù)據(jù)記錄更為完善。

作者:章玉玲 單位:四川大學