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潤滑油站控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

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潤滑油站控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

PLC(ProgrammableLogicController)可編程邏輯控制器,它采用一類可編程的存儲器,用于其內(nèi)部存儲程序,執(zhí)行邏輯運(yùn)算、順序控制、定時、計(jì)數(shù)與算術(shù)操作等面向用戶的指令,并通過數(shù)字或模擬式輸入/輸出控制各種類型的機(jī)械或生產(chǎn)過程。它已廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制,通過用戶存儲的應(yīng)用程序來控制生產(chǎn)過程,具有強(qiáng)大的優(yōu)點(diǎn)。也為工業(yè)自動化提供近乎完美的現(xiàn)代化自動控制裝置。隨著技術(shù)的快速發(fā)展,PLC技術(shù)的應(yīng)用越來越廣泛,如合理應(yīng)用PLC技術(shù),是現(xiàn)代工業(yè)控制正在努力發(fā)展的方向之一。作為4747m3高爐重要配套設(shè)施的240t/h鍋爐,其給水泵是關(guān)系到鍋爐系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵。240t/h鍋爐的給水泵系統(tǒng)由兩臺給水泵組成,由一臺啟動給水泵為主,另一臺給水泵作為備用或輔助。這樣的給水泵配置有利于給水泵主機(jī)系統(tǒng)出現(xiàn)故障或不能滿足鍋爐運(yùn)行需求時,啟動備用給水泵系統(tǒng)補(bǔ)充不足,避免由于給水泵故障造成的鍋爐停爐。而稀油潤滑站為鍋爐給水泵的運(yùn)行提供潤滑用油,以保證給水泵的順利運(yùn)行,進(jìn)一步保障了鍋爐的安全運(yùn)行。作為給水泵運(yùn)行的重要條件,稀油潤滑站的正常運(yùn)轉(zhuǎn)是整個鍋爐系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的根本。240t/h鍋爐自2011年投運(yùn)以來,因潤滑油站故障先后造成4#給水泵軸瓦和電機(jī)、1#給水泵軸瓦燒毀,嚴(yán)重影響生產(chǎn)穩(wěn)定,造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。出于以上原因,為保證鍋爐系統(tǒng)的正常運(yùn)行,對稀油潤滑站的控制方式進(jìn)行改造十分必要。

1原設(shè)計(jì)方案程序及存在的問題

根據(jù)系統(tǒng)原設(shè)計(jì)方案,每臺給水泵各配有一個獨(dú)立的稀油潤滑站,每個潤滑油站各有兩臺潤滑油泵。而遠(yuǎn)程控制時,一個啟動命令控制兩臺泵的啟停。兩臺油泵共用一個備妥信號,油泵啟動后若備妥信號消失,則會造成停泵,且備用泵無法遠(yuǎn)程啟動。潤滑油壓只有一個測壓點(diǎn),在聯(lián)鎖狀態(tài),當(dāng)油壓低于設(shè)定值時,由電氣系統(tǒng)進(jìn)行判斷后,備用泵自動啟動,油壓高于設(shè)定值時,備用泵自動停止。若油泵啟動后,油壓依然低于設(shè)定值,水泵停止。兩個潤滑油泵的互備在電器柜上實(shí)現(xiàn)。控制箱在汽輪機(jī)0m平臺,操作室在8m的平臺。這種方案存在以下問題:①兩臺油泵只有一個啟停,備妥以及壓力低信號,反映出的信息較為籠統(tǒng),不夠直觀,水泵出現(xiàn)故障時,不能夠及時清楚的判斷是哪臺油泵的問題,不利于油泵的檢修。②油壓檢測只反饋一個壓力低信號,發(fā)生誤報(bào)的可能性較大,結(jié)果可能會不準(zhǔn)確。③操作室在16m平臺,控制箱在0m平臺,距離較遠(yuǎn),出現(xiàn)緊急情況時,不方便操作人員進(jìn)行應(yīng)急操作。

2油泵控制改造原則

鑒于以上問題,對水泵稀油潤滑站控制方式進(jìn)行改造,應(yīng)遵守以下原則:①在操作室能實(shí)時監(jiān)控油泵的運(yùn)行情況,并能在就地操作箱和操作室共同控制油泵的啟停。②增強(qiáng)連鎖條件的準(zhǔn)確性。③在滿足連鎖條件時能快速準(zhǔn)確的啟動備用設(shè)備,從而不影響給水泵的正常運(yùn)行。為滿足上述油泵控制的改造原則,引入施耐德PLC自動控制體統(tǒng),用PLC程序來控制油泵的啟停和連鎖,真正做到高度的精準(zhǔn)控制。針對改造原則和PLC的引入,做到以下幾點(diǎn):①增加一個啟??刂菩盘?,使兩臺潤滑油泵各具有一個啟停控制信號。增加一個備妥信號,使兩臺潤滑油泵各有一個備妥信號,備妥信號等同于集中信號參與控制。②兩臺油泵的電源準(zhǔn)備好的信號由原來的在電器盤上變?yōu)樯蟼鞯絇LC,方便操作人員在上位機(jī)觀察,及時發(fā)現(xiàn)問題。③在潤滑油泵出口油壓力只有一個測壓點(diǎn)的基礎(chǔ)上再增加為三個壓力開關(guān),并調(diào)整至給水泵正常工作所需的潤滑油油壓力值,在潤滑油壓力低時壓力開關(guān)動作。④在運(yùn)行中如果有至少兩個壓力開關(guān)動作,且油泵處于聯(lián)鎖狀態(tài)時,自動啟用備用泵,以保證水泵的潤滑系統(tǒng)正常工作。⑤所有聯(lián)鎖控制全部由下位機(jī)程序判斷,全部由上位機(jī)集中控制,現(xiàn)場操作箱只有啟停功能和就地集中切換開關(guān)。

3油泵控制的改造過程

根據(jù)以上設(shè)想,進(jìn)行以下工作:①在稀油潤滑站出口總油管上加裝3個壓力開關(guān),在潤滑油壓力低于給水泵正常工作所需要的壓力值,在油壓低于此值時,壓力快關(guān)吸合,并接線將此信號傳送至PLC控制系統(tǒng)。②從油泵的電源柜中取兩臺油泵的電源準(zhǔn)備好信號,運(yùn)行和停止信號,接線進(jìn)入PLC控制系統(tǒng)。③在操作站上位機(jī)的畫面上增加集中,電源準(zhǔn)備好,開泵,停泵,連鎖投入,壓力低等按鈕和指示燈。④對下位機(jī)程序進(jìn)行修改,使其具有以下功能:兩臺泵都處于自動狀態(tài),主泵集中信號到,電源準(zhǔn)備好,鍵盤開啟動,則主泵啟動,而后自鎖,主泵運(yùn)行。當(dāng)主泵意外停止(非手動停止)時,另外一個泵自動啟動。當(dāng)檢測潤滑油壓力的三個壓力開關(guān)信號出現(xiàn)兩個以上時,未啟動的油泵自動啟動。⑤完成以上工作后,我們又對新增設(shè)以及改動后的部分進(jìn)行打點(diǎn),經(jīng)試驗(yàn),所有改動前后畫面比較。

4改造后的應(yīng)用效果

經(jīng)過這次對給水泵潤滑油站的改造,提高了現(xiàn)場反饋信號的準(zhǔn)確度以及清晰度,便于操作人員及檢修人員發(fā)現(xiàn)和解決問題,由上位機(jī)集中控制,方便操作人員的及時采取應(yīng)急措施。在很大的程度上降低了操作人員的勞動強(qiáng)度,改造前每半小時都需要到現(xiàn)場查看油泵運(yùn)行情況,改造后只需在操作站上就能準(zhǔn)確的觀察油泵的運(yùn)行情況,只需每小時定點(diǎn)檢時觀察即可。兩臺泵互備,一臺泵意外停止,自動啟另一臺泵,降低了水泵發(fā)生故障的可能性,確保了水泵和鍋爐系統(tǒng)的正常運(yùn)行,有力地維護(hù)了生產(chǎn)的穩(wěn)定,為創(chuàng)造更高的經(jīng)濟(jì)效益提供了根本保證。

5結(jié)語

在對240t鍋爐給水泵稀油潤滑站控制系統(tǒng)的改造后,實(shí)現(xiàn)了油泵的連鎖自動啟停,解決了在油壓底時,備用油泵不啟動,而使得給水泵不能正常工作,大大減少了生產(chǎn)隱患的發(fā)生,相比原有的系統(tǒng)而言,很大程度上降低了操作人員的勞動強(qiáng)度;設(shè)備的運(yùn)行更加穩(wěn)定,備件的消耗明顯降低,實(shí)現(xiàn)了低成本的運(yùn)行,并對類似的控制系統(tǒng)提供了技術(shù)支持。

作者:劉瑩 王小寧 劉力源 單位:安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司