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摘要:我廠稀硝酸裝置采用以氨為原料生產(chǎn)稀硝酸的雙加壓法工藝。為合理回收反應(yīng)熱采用廢熱鍋爐副產(chǎn)中壓蒸汽(3.65MPa、380℃)用于驅(qū)動(dòng)蒸汽透平,蒸汽自給有余,送廠4.0MPa蒸汽管網(wǎng)。結(jié)合廢熱鍋爐生產(chǎn)實(shí)際情況,對(duì)鍋爐爐水電導(dǎo)高的因素進(jìn)行了分析和總結(jié),提出了一些操作和改進(jìn)措施,起到了降低電導(dǎo)率的效果。
關(guān)鍵詞:電導(dǎo)率;分析;降低措施
1現(xiàn)狀
硝酸裝置的鍋爐為強(qiáng)制循環(huán),循環(huán)速率由鍋爐循環(huán)水泵流量來(lái)控制。廢熱鍋爐系統(tǒng)用水來(lái)自兩個(gè)途徑,一是從脫鹽水總管來(lái)的脫鹽水;二是由本裝置蒸汽系統(tǒng)產(chǎn)生的冷凝液及機(jī)組產(chǎn)生的蒸汽冷凝液。從總管來(lái)的脫鹽水經(jīng)除氧器除氧;冷凝液總管來(lái)的冷凝液及機(jī)組蒸汽冷凝液經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)閥門控制送入除氧器與脫鹽水混合。除氧后的鍋爐給水由鍋爐給水泵提壓后,經(jīng)省煤器加熱進(jìn)入汽包。汽包中的爐水經(jīng)鍋爐循環(huán)水泵,加壓后使其在汽包與廢熱鍋爐盤管之間循環(huán)。汽包產(chǎn)生的飽和蒸汽先進(jìn)入減溫器調(diào)節(jié)溫度,然后經(jīng)蒸汽過(guò)熱器過(guò)熱,控制溫度在380~430℃,去蒸汽透平使用,多余的蒸汽外送廠蒸汽管網(wǎng)。在除氧器和汽包通過(guò)加藥泵分別加入聯(lián)氨和磷酸鈉藥劑調(diào)節(jié)水質(zhì)。汽包排污水經(jīng)排污罐閃蒸產(chǎn)生蒸汽(作為除氧器的一部分熱源)后,閃蒸液經(jīng)排污冷卻器后排入地溝。由此可以看出,影響爐水電導(dǎo)主要在除氧器的進(jìn)水、汽包的加藥及汽包的排污情況。
2.1爐水的水質(zhì)
鍋爐供水電導(dǎo)率要控制在≤60μS/cm,在正常生產(chǎn)過(guò)程中除氧器的進(jìn)水主要由機(jī)組冷凝液來(lái)供給,其余則由廠脫鹽水總管來(lái)補(bǔ)充。因此機(jī)組冷凝液電導(dǎo)率的高低直接影響了爐水電導(dǎo)率。在生產(chǎn)中機(jī)組電導(dǎo)率突然升高是造成爐水電導(dǎo)率不合格的主要原因之一。
2.2汽包加藥
在汽包工作條件下,汽包水中的鈣鹽、鎂鹽形成水垢,水垢加快汽包內(nèi)壁的電化學(xué)腐蝕,危害汽包安全;向汽包加入磷酸鈉,磷酸鈉與鈣鎂離子結(jié)合形成的是松散、呈棉絮狀的沉淀,不會(huì)形成水垢,達(dá)到軟化水的目的;同時(shí)磷酸鹽能在汽包內(nèi)壁形成保護(hù)膜防止電化學(xué)腐蝕,但不能過(guò)多,過(guò)多將影響爐水的電導(dǎo)率,因此我裝置磷酸根工藝指標(biāo)為(2~10mg/L)。在實(shí)際生產(chǎn)中藥劑的配置時(shí)沒有精確稱量,配置過(guò)程中磷酸鈉沒有充分溶解,加藥泵發(fā)生故障的頻次較高,加上冬季加藥泵出口管線結(jié)冰凍凝等問(wèn)題使加藥量控制不均勻,造成鈣、鎂等金屬離子不能及時(shí)脫去導(dǎo)致爐水的電導(dǎo)率超標(biāo)。
2.3汽包排污
汽包排污分為連續(xù)排污和間接排污(定期排污)。間排污主要是排除銹渣,脫鹽未盡的鈣、鎂絮狀沉淀,減少其在鍋爐壁的附著程度,提高鍋爐熱效率。連續(xù)排污主要是降低鍋水含鹽量。在生產(chǎn)中裝置的排污罐管線的泄漏、堵塞往往造成排污不暢,因此影響了爐水電導(dǎo)率。
2.4水質(zhì)分析
裝置爐水電導(dǎo)率(機(jī)組冷凝液電導(dǎo)率)、間隔8h分析一次,工藝沒有隨時(shí)監(jiān)控手段,造成電導(dǎo)率超標(biāo)后不能及時(shí)發(fā)現(xiàn),處理過(guò)程時(shí)間較長(zhǎng)。
3采取的措施
3.1加強(qiáng)機(jī)組冷凝液電導(dǎo)率的監(jiān)控和操作
在機(jī)組冷凝液監(jiān)控方面可在機(jī)組冷凝液外送管線加裝一個(gè)冷凝液電導(dǎo)率在線表。使現(xiàn)場(chǎng)人員在巡檢過(guò)程中能及時(shí)發(fā)現(xiàn)電導(dǎo)率異常情況,進(jìn)行處理。(可以參照合成氨裝置機(jī)組冷凝液電導(dǎo)率的監(jiān)控)。在電導(dǎo)率超標(biāo)時(shí),現(xiàn)在常采用打開汽包間排來(lái)進(jìn)行爐水的置換操作,這種處理方法時(shí)間較長(zhǎng),往往在8h以上。經(jīng)過(guò)實(shí)際操作發(fā)現(xiàn)將機(jī)組冷凝液就地切出排放在1~2h,除氧器大量補(bǔ)充新鮮脫鹽水就能調(diào)節(jié)正常,因此在機(jī)組冷凝液外送管線處加配一根φ50的排放導(dǎo)淋管線。
3.2汽包藥劑的配置及操作
藥劑溶液配置時(shí),按3.5kg磷酸鈉配置一加藥槽,同時(shí)將溶劑由脫鹽水改造為蒸汽冷凝液,溫度高加快了溶質(zhì)溶解的速度。加強(qiáng)與質(zhì)檢室的溝通,檢查鍋爐加藥是否正常,如加藥泵壓力正常,加藥管路不漏,那么就調(diào)整加藥泵的頻率,增減加藥頻率,1h后,取爐水化驗(yàn)看化驗(yàn)結(jié)果,根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果調(diào)整鍋爐加藥量,同時(shí)開啟鍋爐聯(lián)排,聯(lián)排開大開小,根據(jù)鍋爐水的指標(biāo)要求而定。在設(shè)備上冬季加裝了加藥泵及出口管線的伴熱和保溫,做好了冬季的防凍工作,對(duì)加藥泵的隔膜進(jìn)行了檢查和更換保障了汽包加藥的連續(xù)進(jìn)行。
3.3加強(qiáng)汽包排污管理
根據(jù)化驗(yàn)室的分析結(jié)果,定期打開汽包間排進(jìn)行排污操作。對(duì)連排流程上的排污罐出入口管線進(jìn)行更換、消漏。解決了連排管線的堵塞、泄漏、排放不暢的情況,加強(qiáng)排污罐的操作使汽包的排污能按要求正常排放。
4結(jié)束語(yǔ)
在硝酸裝置的實(shí)際運(yùn)行中,通過(guò)采取以上措施,硝酸裝置今年4—6月電導(dǎo)率違反一次。合格率達(dá)到98.6%。磷酸根合格率達(dá)到96%,完成了階段控制目標(biāo)。
參考文獻(xiàn)
[1]陳五平.無(wú)機(jī)化工工藝學(xué):合成氨[M].198
作者:周彥斌 祁跟定 單位:蘭州石化公司化肥廠