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壓套組合件加工工藝可行性分析

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壓套組合件加工工藝可行性分析

摘要:本文對(duì)典型壓套組合件的結(jié)構(gòu)及其高精度要求進(jìn)行了簡(jiǎn)單介紹,并對(duì)該類零件的加工難點(diǎn)及工藝方法進(jìn)行分析,通過加工方法的調(diào)整及加工參數(shù)優(yōu)化,對(duì)該類組合件加工進(jìn)行了詳細(xì)的論述。

關(guān)鍵詞:壓套組合件;加工方法;參數(shù)優(yōu)化

引言

通過對(duì)典型零件500/600(B)的加工流程進(jìn)行跟蹤,該零件合格率低的原因是由于低溫靈活性合格率過低,該組件為不同材料的兩個(gè)單件組合的雙間隙活門組件,由于該組件的活門由兩種材料的單件通過工藝方法組合,各單件的材料不同,在加工、組合、檢測(cè)、及工藝性等多方面就會(huì)與常規(guī)工藝方法有所不同,尤其是兩種不同材料采用熱脹冷縮壓套后,仍需保證高精度的形狀公差和同軸度要求,加工難度更大,從而導(dǎo)致該類零組件長(zhǎng)期存在低溫靈活性試驗(yàn)不靈活現(xiàn)象,合格率僅為10%。1加工難點(diǎn)針對(duì)該類組合件,我們以圖2為例結(jié)合實(shí)際加工狀況進(jìn)行分析。500/600-01(B)(活門)外圓對(duì)壓套孔跳動(dòng)0.01max(圖3),023-5F(聯(lián)接桿)大外圓對(duì)小外圓跳動(dòng)0.005max(圖4),那么理論上將連接桿壓入后,外圓對(duì)軸的跳動(dòng)應(yīng)該等于活門和聯(lián)接桿單件的跳動(dòng)之和0.015max;該組件中500/600-01(B)與023-5F外圓②對(duì)外圓①的跳動(dòng)要求為0.03max,對(duì)于兩個(gè)不同材料的組合件,且兩零件為過盈配合,壓套時(shí)需先對(duì)正刻線后再壓入,且只對(duì)023-5F(聯(lián)接桿)進(jìn)行降溫處理,對(duì)正刻線后壓套時(shí)聯(lián)接桿已經(jīng)回溫,冷凍產(chǎn)生的間隙配合已變?yōu)檫^渡配合,從而不能直接放入襯套孔內(nèi),需使用壓力機(jī)輔助壓入,產(chǎn)生聯(lián)接桿受力不均勻,導(dǎo)致壓套后外圓②對(duì)外圓①的跳動(dòng)0.03max超差。

2工藝分析

通過對(duì)高精度典型活門組件500(B)/600(B)的單件及組件加工、組合、檢測(cè)、及工藝性等多方面進(jìn)行深入的分析,找到影響組件低溫靈活性試驗(yàn)不靈活的關(guān)鍵因素是壓套后500-01/600-01(B)的大外圓①相對(duì)023-5F的小外圓②跳動(dòng)超差(見圖2)。通過單件及組件的加工方法進(jìn)行分析,其中影響壓套后跳動(dòng)的因素有:①500/600-01(B)外圓對(duì)內(nèi)孔跳動(dòng)0.01(見圖3);②023-5F大外圓對(duì)小外圓跳動(dòng)0.005(見圖4);③壓套定位面對(duì)零件內(nèi)孔(外圓)的垂直度;④壓套時(shí)的緊度大小是否存在影響;⑤壓套時(shí)產(chǎn)生變形;⑥內(nèi)孔與外圓的倒角是否能起到引導(dǎo)作用。通過對(duì)2012年下半年加工的該零組件壓套工序收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以上影響的因素分析如下:①500/600-01(B)外圓對(duì)內(nèi)孔跳動(dòng)0.01存在超差:由于023-5F與該內(nèi)孔有緊度要求,該跳動(dòng)超差直接導(dǎo)致壓套后兩外圓的跳動(dòng)超差;②023-5F大外圓對(duì)小外圓跳動(dòng)0.005合格:組合后的跳動(dòng)要求為該單件的小外圓對(duì)活門外圓的跳動(dòng)要求,該跳動(dòng)可以保證組合后小外圓對(duì)活門的跳動(dòng)合格;③壓套定位面對(duì)零件內(nèi)孔(外圓)的垂直度實(shí)測(cè)0.01左右,可滿足要求:該垂直度可保證壓套時(shí)零件不會(huì)側(cè)偏;④壓套時(shí)緊度在0.022~0.028之間,內(nèi)孔圓柱度為0.003;外圓圓柱度0.002,故在0.006的緊度公差范圍內(nèi)調(diào)整的僅有0.002~0.003的空間,其意義不大;⑤壓套時(shí),由于緊度為0.02~0.03,且只冰凍023-5F,在加工時(shí),不能直接放入襯套500/600-01(B)中,需使用外力,用壓力機(jī)壓入,在壓入時(shí)會(huì)因受力不均勻?qū)е聣禾缀蟮奶鴦?dòng)0.03超差;⑥活門內(nèi)孔與聯(lián)接桿外圓的倒角為0.5×45°,該倒角確保聯(lián)接桿可以順利被壓入活門中。

3解決措施

通過以上分析,其中500/600-01(B)外圓對(duì)內(nèi)孔跳動(dòng)0.01存在超差:由于023-5F與該內(nèi)孔有緊度要求,該跳動(dòng)超差是影響壓套后跳動(dòng)超差的關(guān)鍵因素,為了徹底的解決該問題,采取如下措施;首先對(duì)2012年6月~12月加工的單、組件的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集,并制訂了如表1、表2數(shù)據(jù)表。從以上數(shù)據(jù)看出,壓套前跳動(dòng)與壓套后跳動(dòng)無明顯規(guī)律,故產(chǎn)生跳動(dòng)超差的主要原因?yàn)閴禾讐喝霑r(shí)受力不均造成,為了保證組合件的壓套合格率,故對(duì)工藝規(guī)程進(jìn)行如下調(diào)整:整500-01/600-01(B)數(shù)控車在5、10工序的加工方法,保證外圓對(duì)內(nèi)孔跳動(dòng)0.01max,以滿足組合件的跳動(dòng)要求;并增加壓套的定位面對(duì)壓套孔(外圓)的垂直度要求,以保證壓套時(shí)聯(lián)接桿不會(huì)側(cè)偏。②500-01/600-01(B)10工序鏜孔中,要求100%檢查垂直度0.02,保證該垂直度合格,滿足組件要求。③由于500-01/600-01(B)中壓套孔較短,研磨工人在手拿零件研孔時(shí)會(huì)將該孔研偏,從而導(dǎo)致壓套孔與外圓的跳動(dòng)以及壓套定位面與內(nèi)孔的垂直度超差,影響壓套后組合件的跳動(dòng);500-01/600-01(B)在95工序硬質(zhì)陽(yáng)極化后,105工序研孔前增加103工序鏜孔。以外圓為基準(zhǔn),尺寸按準(zhǔn)12.02+0.010加工,保證外圓對(duì)壓套孔跳動(dòng)0.01max,為研磨去除余量,再進(jìn)行研孔,以提高內(nèi)孔的光度和圓柱度要求,保證壓套后的密封性要求。④在組件500/600(B)壓套工序中,將原來只將聯(lián)接桿冰凍更改為一方面將聯(lián)接桿冰凍,另一方面將活門加熱,利用熱脹冷縮的原理,避免使用壓力機(jī),從而避免外力壓入時(shí)手里不均勻造成壓套后跳動(dòng)超差:將500/600-01(B)放入加溫箱,加溫至150℃±5℃保溫30min,再將023-5F放入液氮冷卻至不冒泡,壓套時(shí)使用同軸度工裝,將500/600-01(B)放入工裝,再將023-5F壓入,要求不得使用壓力機(jī);將單零件溫差法改為成對(duì)零件的溫差法壓套,避免壓套時(shí)使用外力壓入受力不均勻而帶來的不穩(wěn)定因素。

4結(jié)束語(yǔ)

本文通過對(duì)典型的不同材料的組合件(圖1組合件示意圖)的加工難點(diǎn)進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、通過工藝分析、制定解決措施和方案,從工藝流程的調(diào)整和工藝加工參數(shù)的優(yōu)化上進(jìn)行了詳細(xì)分析和論證,從而解決了不同材料組合件的加工難點(diǎn)。同時(shí)也為我公司今后研制該類組合件的加工奠定了基礎(chǔ)。

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作者:劉維軍 單位:中國(guó)航發(fā)貴州紅林航空動(dòng)力控制科技有限公司

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