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推鏈?zhǔn)交炷羾娚錂C組在煤礦應(yīng)用

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推鏈?zhǔn)交炷羾娚錂C組在煤礦應(yīng)用

[摘要]針對巷道在噴漿支護過程存在的噴漿效率低、勞動強度高、產(chǎn)塵量大、噴漿回彈高等問題,研發(fā)出一套可降低勞動強度、提高噴射效率、降塵、減彈的混凝土噴射機組。新型推鏈?zhǔn)?/a>混凝土噴射機組噴漿量可達7m3/h以上,實現(xiàn)了混凝土的自動配比、連續(xù)攪拌、高效輸送和噴漿,提高了噴漿作業(yè)的自動化程度,實現(xiàn)了噴漿提效、控塵目的。

[關(guān)鍵詞]噴漿支護;混凝土噴射機組;自動化

1概述

自國家安全監(jiān)管總局、國家煤礦安監(jiān)局禁止使用干式噴射機以來,棗莊礦業(yè)集團新安煤業(yè)有限公司一直采用傳統(tǒng)的PTS6型推鏈?zhǔn)交炷羾娚錂C,存在上料高度高、勞動強度大、產(chǎn)塵及回彈嚴(yán)重的問題,逐漸不能滿足巷道掘進支護需求[1]。因此,經(jīng)過廣泛地調(diào)研,引進了山東亞瑞特機電工程科技有限公司生產(chǎn)的SPBT7-L型推鏈?zhǔn)交炷羾娚錂C機組,并于2019年12月開始使用,在降塵、減彈、降低勞動強度和提高噴漿效率方面優(yōu)勢明顯。

2噴射機組簡介

2.1噴射機組工作原理

SPBT7-L型推鏈?zhǔn)交炷羾娚錂C機組主要由推鏈?zhǔn)絿姖{機、螺旋上料機及行走履帶組成,整機采用液壓驅(qū)動。其中螺旋上料機可上下滑動,能夠同時兼顧整機行走時的通過性和工作時的上料高度。該噴射機機組結(jié)構(gòu)如圖1所示。(1)螺旋上料機工作原理。螺旋上料機主要包括砂石料斗、水泥料斗和速凝劑料斗。其中,水泥料斗驅(qū)動軸和砂石料斗之間通過一對配合齒輪連接,在水泥螺旋和砂石螺旋的直徑及螺旋一定的情況下,通過兩者轉(zhuǎn)速配合實現(xiàn)混凝土砂石和水泥的配比;速凝劑螺旋與砂石螺旋同軸驅(qū)動;在主螺栓輸送時可實現(xiàn)混凝土的往復(fù)運動,兼?zhèn)鋽嚢璧男ЧR虼?,該螺栓上料機集混凝土配料、攪拌、輸送等功能于一體,使用時只需將砂石、水泥、速凝劑分別裝入對應(yīng)料斗即可。(2)推鏈?zhǔn)絿姖{機工作原理。密封活塞在鏈輪鏈條的驅(qū)動下,將來自螺旋上料機的混凝土轉(zhuǎn)移到出料口處,由通入的壓縮空氣將混凝土輸送至噴頭處,并在噴頭處加水,噴射至受噴面上。通過對噴漿機的進風(fēng)風(fēng)路進行多次試驗,探究在壓縮風(fēng)的作用下物料的運動形態(tài),優(yōu)化流場結(jié)構(gòu),實現(xiàn)物料與空氣流場的耦合,減小余料口處余料和粉塵的產(chǎn)生,降低設(shè)備處的粉塵濃度。

2.2機組主要技術(shù)特征

噴射機組技術(shù)參數(shù)如表1所示。

3現(xiàn)場應(yīng)用情況

3.1使用地點簡介

SPBT7-L型推鏈?zhǔn)交炷羾娚錂C機組在新安煤業(yè)公司162采區(qū)南翼軌道巷和162采區(qū)南翼膠帶巷使用,2條巷道設(shè)計長度分別為820、845m。試驗段巷道為半圓拱型。其中,軌道巷毛寬4.4m、凈寬4.2m,毛高3.8m、凈高3.45m;膠帶巷毛寬4.4m、凈寬4.2m,毛高3.2m、凈高2.9m。2條巷道均采用錨網(wǎng)噴支護,噴厚100mm。在噴漿作業(yè)時,機組位于巷道側(cè)幫的排水溝上方,礦車位于中間軌道上,并將礦車與噴漿機組平行布置。上料工人位于礦車內(nèi)部,將礦車中砂石裝入砂石料斗中,噴漿機后面的工人將水泥裝入水泥料斗中。噴漿機組布置如圖2所示。

3.2施工工藝

設(shè)備利用履帶行走至噴漿工作面,噴漿支護使用的砂石、水泥等材料利用礦車送至噴漿機處。工序工藝流程為:交接班、安全檢查→巷道沖塵→檢查待噴巷道錨網(wǎng)質(zhì)量→補打失效錨桿、補網(wǎng)→清理待噴巷道底腳→噴漿→清理回彈料→施工水溝→清理噴漿機→進入下一循環(huán)。

3.3工作效率

該推鏈?zhǔn)交炷羾娚錂C組需配備砂石上料工2名,水泥上料工1名,噴漿手1名。(1)軌道巷于2020-05-18T19:35—20:39使用噴射機組進行作業(yè)。其中,噴頭距離設(shè)備120m,巷道高度3.8m,工作風(fēng)壓0.5MPa,工作水壓2.4MPa;共使用砂石6m3、水泥2250kg、速凝劑250kg,噴射厚度70mm,噴射混凝土7.2m3,用時64min,噴漿機實際工作效率為6.75m3/h。余料口產(chǎn)生余料約0.07m3。(2)膠帶巷于2020-05-21T20:04—21:14使用噴射機進行作業(yè)。其中,噴頭距離設(shè)備156m,巷道高度3.2m,工作風(fēng)壓0.5MPa,工作水壓2.4MPa;共使用砂石6m3、水泥2250kg、速凝劑250kg,噴射厚度60mm,噴射混凝土7.2m3,用時70min,噴漿機實際工作效率為6.17m3/h。余料口處產(chǎn)生余料約0.06m3.4混凝土噴射回彈測定將噴射面塌落回彈的混凝土堆成圓錐形,分別測量圓錐的直徑R和高度h,則混凝土的塌落體積計算公式如下:V=13πR2h將混凝土的塌落體積除以混凝土噴射量,得到回彈率。經(jīng)計算,軌道巷和膠帶巷的回彈率分別為7.1%、7.5%。3.5粉塵效果測定在噴漿機工作過程中,分別對設(shè)備處、噴漿手處、礦車處進行了粉塵測定,測定結(jié)果如表2所示。

4經(jīng)濟和社會效益

SPBT7-L型推鏈?zhǔn)交炷羾娚錂C組,集混凝土配比、攪拌、上料、噴漿于一體,在混凝土攪拌上料過程中可預(yù)加部分水,降低了產(chǎn)塵量和回彈率。該噴射機組輸送混凝土距離可達180m以上,輸送混凝土速度可達6~7m3/h,實現(xiàn)了混凝土遠距離、高質(zhì)量、高效噴漿作業(yè)。相對轉(zhuǎn)子式以及傳統(tǒng)推鏈?zhǔn)交炷羾娚錂C,該噴射機組提高了噴漿效率,可將每班工人縮減至4名,每年可節(jié)省人工費40萬元以上;降低噴漿回彈量在5%~8%,每年可節(jié)省混凝土材料費20萬元以上;進一步提高了混凝土噴漿支護質(zhì)量,減少了巷道維護成本。該推鏈?zhǔn)交炷羾娚錂C組可實現(xiàn)上料機的上下滑動,在行走時上料機處于上位,提高了設(shè)備行走能力;在工作時上料機處于下位,降低了設(shè)備上料高度,減少了工人的勞動強度。該設(shè)備進一步降低了噴漿粉塵濃度,改善了作業(yè)環(huán)境,延長了設(shè)備使用壽命,提高了工人的職業(yè)安全。

[參考文獻]

[1]李世燦,荀其強,馬春紅.推鏈?zhǔn)交炷羾娚錂C的現(xiàn)場應(yīng)用及改進研究[J].山東煤炭科技,2015(9):95-96.

作者:趙偉 單位:山東科技大學(xué)