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掘進(jìn)巷道快速過陷落柱施工工藝研究

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掘進(jìn)巷道快速過陷落柱施工工藝研究

[摘要]針對井下掘進(jìn)巷道在遭遇陷落柱等地質(zhì)構(gòu)造時采用爆破掘進(jìn)工效低、人員勞動強(qiáng)度大等問題,結(jié)合常村煤礦東翼膠帶運(yùn)輸巷揭露的實際地質(zhì)情況,對巷道原有的施工工藝和支護(hù)方式存在的問題進(jìn)行研究分析,制定一系列有針對性的技術(shù)措施,從而提高巷道過陷落柱時的掘進(jìn)效率,同時支護(hù)效果得到明顯改善。現(xiàn)場試驗結(jié)果表明:采用制定的一系列綜合技術(shù)措施后,巷道掘進(jìn)日進(jìn)尺由2m提高到了5m,巷道頂板下沉量<200mm,巷道兩幫移近量<300mm,巷道整體支護(hù)效果良好。

[關(guān)鍵詞]陷落柱;錨網(wǎng)支護(hù);壁后注漿;動態(tài)監(jiān)測

1工作面概況

常村煤礦主采煤層為二1煤層,平均煤層厚度5.5m。東翼膠帶運(yùn)輸巷位于常村煤礦13采區(qū)東翼,巷道地面標(biāo)高+539.7~+575.9m,井下標(biāo)高-100~-138m。巷道直接頂為厚度2.98m泥巖,老頂為厚度6.23m大占砂巖;直接底為厚度0.93m砂質(zhì)泥巖,老底為厚度2.29mL8灰?guī)r。該大巷布置在二1煤層中,沿二1煤層頂板施工,巷道施工斷面為直墻斜頂斷面,采用錨桿(索)、金屬網(wǎng)和W鋼帶梁聯(lián)合支護(hù),巷道凈寬5m、凈高3.5m、斷面面積17.5m2。東翼膠帶大巷整體為單斜構(gòu)造,掘進(jìn)區(qū)域煤層疏松易破碎。根據(jù)礦井地質(zhì)資料顯示,巷道在掘進(jìn)至1240m處時,將揭露DY30陷落柱,預(yù)計陷落柱短軸長40m,長軸長50m,預(yù)計巷道在向前施工45m后將會通過該陷落柱。

2原巷道掘進(jìn)施工過陷落柱存在問題

2.1施工工藝工序存在的問題

礦井原巷道掘進(jìn)施工采用EBZ-160型懸臂式掘進(jìn)機(jī)進(jìn)行巷道割煤掘進(jìn)作業(yè),在巷道掘進(jìn)施工作業(yè)過程中,若遭遇陷落柱,在巖石硬度系數(shù)≤5時,則使用綜掘機(jī)直接截割陷落柱巖石的方式進(jìn)行掘進(jìn);在巖石硬度系數(shù)>5時,綜掘機(jī)截割巖石難度較大,容易損壞設(shè)備,此時通常采用爆破的方法進(jìn)行掘進(jìn),在工作面迎頭進(jìn)行打眼裝藥爆破后,采用綜掘機(jī)進(jìn)行出矸。因為EBZ-160綜掘機(jī)功率較小,掘進(jìn)巖石硬度系數(shù)較大的矸石難度大,出矸裝運(yùn)矸石時容易出現(xiàn)機(jī)器卡絆的現(xiàn)象;而且,因為該掘進(jìn)機(jī)作業(yè)時負(fù)荷大,長時間運(yùn)行時容易出現(xiàn)設(shè)備油溫過高、油管接頭滲油或者崩裂現(xiàn)象,造成施工效率降低。采用爆破掘進(jìn)施工時,由于巷道斷面大,施工的炮眼多,且爆破工序及前期準(zhǔn)備工作繁多,造成爆破掘進(jìn)施工進(jìn)度慢,人員勞動強(qiáng)度大、工效低。因此,在巷道過陷落柱施工時,由于工藝工序復(fù)雜、勞動強(qiáng)度增大,所以施工效率降低[1]。

2.2支護(hù)方式存在的問題

東翼膠帶運(yùn)輸巷采用錨網(wǎng)索配W鋼帶梁聯(lián)合支護(hù),其中采用的錨桿為準(zhǔn)22mm×2400mm左旋無縱筋錨桿;托盤采用直徑150mm、厚10mm的鋼板制成;鋼筋網(wǎng)采用準(zhǔn)6.5mm鋼筋制作,網(wǎng)片規(guī)格1200mm×2000mm,網(wǎng)孔規(guī)格60mm×60mm;采用型號為Z2350和K2350錨固劑,規(guī)格準(zhǔn)23mm×500mm,質(zhì)量640g±10g。錨桿布置:巷道頂部布置7根錨桿,頂板兩側(cè)錨桿距肩窩100mm,其余錨桿間距800mm,排距1000mm;幫部布置5~7根錨桿(根據(jù)煤層傾角確定),最頂部錨桿距肩窩100mm,第2根錨桿間距400mm,最下部錨桿距底板不大于100mm,其余錨桿間距800mm,錨桿預(yù)緊力矩不低于260N•m。錨索布置:巷道頂部錨索采用準(zhǔn)18.9mm×7200mm鋼絞線,呈“4-4”布置,間排距1500mm×800mm;幫部錨索采用準(zhǔn)18.9mm×4200mm鋼絞線。每個錨索孔采用1節(jié)K2350型快速樹脂錨固劑和2節(jié)Z2350型中速樹脂錨固劑錨固,托盤規(guī)格為300mm×300mm×16mm,錨索預(yù)緊力不低于100kN。巷道支護(hù)斷面如圖1所示。在巷道過陷落柱掘進(jìn)施工期間,由于頂板巖層破碎、整體性差,巷道頂部錨桿(索)錨固力很難達(dá)到設(shè)計要求,造成頂板錨桿(索)支護(hù)效果差,存在較大安全隱患。在巷道施工過程中,為確保巷道支護(hù)質(zhì)量合格,保證施工安全,需在原巷道采用錨網(wǎng)索支護(hù)的基礎(chǔ)上,在距離掘進(jìn)巷道迎頭10m位置開始采取架設(shè)36U型鋼棚進(jìn)行加強(qiáng)支護(hù)。U型鋼棚巷道凈下寬5600mm,凈高3500mm,棚距800mm,每棚使用3根拉桿,每幫使用3套卡纜,梁腿搭接500mm,空幫空頂處使用背板背實,支護(hù)形式如圖2所示。采用U型鋼棚支護(hù)時,需人工挖柱窩,抬運(yùn)U型鋼棚,架棚時需多人配合施工,人員勞動強(qiáng)度大,施工難度大,安全系數(shù)低,且增加了人員力量投入,造成掘進(jìn)作業(yè)施工工效降低,影響掘進(jìn)進(jìn)尺,造成礦井采掘接替緊張。

3過陷落柱掘進(jìn)工藝優(yōu)化方法

3.1掘進(jìn)裝備改進(jìn)優(yōu)化

由于原巷道掘進(jìn)時采用爆破掘進(jìn)工藝,該工藝工序多,人員投入多,效率低。為解決該施工工藝難題,需使用大功率機(jī)械化裝備代替炮掘工藝來快速過陷落柱。在東翼膠帶運(yùn)輸大巷安裝使用了EBZ260型巖巷掘進(jìn)機(jī)機(jī)組用來掘進(jìn)割巖,該巖巷掘進(jìn)機(jī)截割和裝載功率高、破巖裝巖能力強(qiáng),可以截割巖石硬度系數(shù)>5的全巖巷道,對地質(zhì)條件較差的工作面適應(yīng)能力強(qiáng)。因此,在采用該巖巷掘進(jìn)機(jī)組后,工作面過陷落柱期間,不再對巖石進(jìn)行爆破,減少了打眼裝藥爆破工序,同時由于該機(jī)組裝巖能力強(qiáng),在掘進(jìn)迎頭出碴期間,不會出現(xiàn)溜子卡碴現(xiàn)象,從而大大提高掘進(jìn)施工效率,實現(xiàn)了過陷落柱期間的快速掘進(jìn)。用來填充巷道巖層裂隙,使巷道圍巖形成一個整體,提高巷道圍巖結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,從而提高其承載能力[2]。采取壁后注漿時,分別在距巷道兩幫頂部1m和2m位置各施工1個注漿孔,注漿孔排距為2m,注漿采用525水泥搭配水玻璃攪拌均勻后進(jìn)行注漿。(4)巷道頂部全錨索支護(hù)。當(dāng)巷道掘進(jìn)過陷落柱時,若巷道頂板錨桿(索)錨固力達(dá)不到設(shè)計要求時,采取變更巷道頂板支護(hù)方式的措施,即在巷道頂部全部采用錨索支護(hù),不再使用錨桿,采用全錨索支護(hù)時,其間排距按照原設(shè)計的錨桿間排距進(jìn)行施工,并采取錨索全長預(yù)應(yīng)力錨固,從而提高巷道頂部錨索的錨固力。(5)巷道噴漿封閉。由于所施工東翼膠帶運(yùn)輸巷的巷道直接頂為泥巖,在掘進(jìn)揭露直接頂后,極易出現(xiàn)風(fēng)化破碎變形,同時因揭露的陷落柱對巷道圍巖結(jié)構(gòu)影響較大,易出現(xiàn)圍巖節(jié)理裂隙發(fā)育。巷道圍巖裂隙內(nèi)容易進(jìn)入空氣,從而使圍巖深部受空氣影響出現(xiàn)風(fēng)化變形,導(dǎo)致巷道圍巖變形破壞更快。因此,為防止巷道圍巖出現(xiàn)風(fēng)化,從距揭露陷落柱20m位置開始對巷道進(jìn)行全斷面噴漿封閉。噴漿料采用C20混泥土,巷道平均噴漿厚度在50mm左右。(6)加強(qiáng)頂板圍巖動態(tài)礦壓監(jiān)測。從巷道距揭露陷落柱20m位置開始,每間隔20m布置1個礦壓監(jiān)測分站,每個測站在巷道斷面內(nèi)布置3個測點進(jìn)行測量,其中巷道頂部巷中位置布置1個、巷道兩側(cè)各布置1個(兩側(cè)的測點要求成水平布置)。每個測站安裝MCZ-200、MCZ-300錨桿(索)測力計監(jiān)測錨桿(索)受力狀況,安裝WBY-10頂板離層儀對頂板離層進(jìn)行監(jiān)測。通過測站實時對巷道圍巖變形進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)巷道頂板離層變形加大,巷道兩幫位移量增大等情況時,及時組織分析原因,進(jìn)一步采取補(bǔ)強(qiáng)加固措施。

4實施效果分析

(1)通過在井下現(xiàn)場試驗,采用EBZ260巖巷掘進(jìn)機(jī)組截割巖層過陷落柱時,極大地提高了巷道掘進(jìn)效率,使巷道掘進(jìn)日進(jìn)尺由原來的2m/d提升至5m/d,從而提高了礦井進(jìn)尺水平,極大地緩解了礦井接替緊張的局面。同時采用掘進(jìn)機(jī)截割,減少了打眼裝藥爆破工序,減少了人員投入,避免了打眼放炮帶來的各種安全隱患。(2)巷道采用全斷面噴漿和壁后注漿措施后,杜絕了巷道表層風(fēng)化,加固了巷道圍巖結(jié)構(gòu),減少了巷道圍巖的破壞率,巷道頂板得到了有效控制。(3)通過監(jiān)測分站對巷道頂板下沉量和巷幫位移量進(jìn)行監(jiān)測發(fā)現(xiàn),巷道頂板下沉量<200mm,巷道兩幫移近量<300mm,巷道整體支護(hù)效果良好。

5結(jié)語

在井下巷道掘進(jìn)過程中遭遇陷落柱等地質(zhì)構(gòu)造時,會極大地影響掘進(jìn)施工效率,增加勞動強(qiáng)度。通過更換巷道掘進(jìn)裝備,安裝使用大功率的巖巷掘進(jìn)機(jī)組來直接截割巖石,減少了打眼裝藥爆破工序,大大提高了巷道掘進(jìn)效率。常村煤礦通過采取“提高巷道頂板護(hù)表和支護(hù)強(qiáng)度、巷道圍巖壁后注漿加固、巷道頂部全錨索支護(hù)、噴漿封閉和圍巖動態(tài)實時監(jiān)測”等綜合技術(shù)措施,有效提高了巷道支護(hù)效果,實現(xiàn)了井下掘進(jìn)巷道安全、高效、快速地通過陷落柱,為礦井今后過陷落柱等地質(zhì)構(gòu)造提供豐富的經(jīng)驗。

[參考文獻(xiàn)]

[1]馬冠華.巷道掘進(jìn)過陷落柱支護(hù)的優(yōu)化[J].機(jī)械管理開發(fā),2020,2(2):38-40.

[2]李杰.掘進(jìn)巷道過陷落柱安全技術(shù)措施研究[J].山東煤炭科技,2019,4(4):46-47.

作者:郝宏偉 單位:山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)簸箕掌煤業(yè)有限責(zé)任公司