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水泥生產(chǎn)管理中設(shè)備技術(shù)改造的重要性

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水泥生產(chǎn)管理中設(shè)備技術(shù)改造的重要性

摘要:設(shè)備技術(shù)改造是設(shè)備技術(shù)升級(jí),提高設(shè)備健康運(yùn)轉(zhuǎn)率,提高生產(chǎn)效率和效益的重要途徑。在企業(yè)生產(chǎn)管理中同樣起著決定性的作用,不可忽視。那么如何進(jìn)行科學(xué)的設(shè)備改造就是本文論述的關(guān)鍵。同時(shí),實(shí)踐出真知,本文通過(guò)技改實(shí)例,深入淺出,有很強(qiáng)的借鑒和指導(dǎo)意義。

關(guān)鍵詞:設(shè)備改造;重要性;科學(xué)性

引言

眾所周知,在機(jī)械設(shè)備管理中有一個(gè)重要的原則,那就是在“修舊利廢”的基礎(chǔ)上科學(xué)合理的進(jìn)行技術(shù)改造和技術(shù)升級(jí)。這是提高生產(chǎn)效率、優(yōu)化生產(chǎn)流程,節(jié)能降耗減排的必要措施。那么如何正確,嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)、適時(shí)的組織技術(shù)改造,合理的進(jìn)行設(shè)備升級(jí)就成為了眾多設(shè)備管理技術(shù)人員所關(guān)注的重點(diǎn)。筆者將從業(yè)二十余年的工作經(jīng)驗(yàn),就設(shè)備改造的重要性和科學(xué)性以及結(jié)合改造實(shí)例和廣大同仁探討,以求同存異,共同進(jìn)步。

1設(shè)備升級(jí)改造的作用和意義

所謂設(shè)備升級(jí)改造就是指將新的科技成果,新技術(shù)、新材料、新裝備、新工藝等通過(guò)一系列的技術(shù)攻關(guān),對(duì)現(xiàn)有的老舊設(shè)備進(jìn)行再淘汰和重組。原則上不破會(huì)原有的大型技術(shù)裝備,在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上進(jìn)行再優(yōu)化。其主要意義在于:引進(jìn)新技術(shù)、應(yīng)用新裝備,優(yōu)化新的工藝流程,以此提升生產(chǎn)效率,降低運(yùn)行成本,實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益與社會(huì)效益的雙贏。

2設(shè)備改造的科學(xué)性論述

眾所周知,工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)是設(shè)備,而高效、穩(wěn)定的設(shè)備運(yùn)行則是保障穩(wěn)定生產(chǎn)的基礎(chǔ)。尤其是如今大型的、精密的的儀器設(shè)備,更應(yīng)該在做好設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)的基礎(chǔ)上不斷的進(jìn)行優(yōu)化,小改小革。因此,科學(xué)的設(shè)備改造是提升企業(yè)生命力和效益的基礎(chǔ)和關(guān)鍵所在!具體在實(shí)際改造過(guò)程中應(yīng)注意以下幾個(gè)問(wèn)題:(1)預(yù)算先行。在技術(shù)改造前必須進(jìn)行科學(xué)的預(yù)算,必須把握“投資最小,效益最大”的原則。一定要針對(duì)設(shè)備的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行改造,突出解決一些技術(shù)瓶頸難題,解決一些長(zhǎng)期以來(lái)一直困擾和影響設(shè)備健康穩(wěn)定運(yùn)行的問(wèn)題。力爭(zhēng)做到“花小錢(qián),辦大事兒,不花錢(qián)也辦事兒”,力爭(zhēng)把錢(qián)花在刀刃上。切記盲目投資,一律淘汰換新的做法。(2)見(jiàn)縫插針。注意堅(jiān)持“改造時(shí)效和實(shí)效”。也就是說(shuō)技術(shù)設(shè)備的更新?lián)Q代不能影響正常生產(chǎn)。應(yīng)科學(xué)合理的把握檢修和設(shè)備維護(hù)的時(shí)間,穿插進(jìn)行,見(jiàn)縫插針,力求時(shí)間最短。同時(shí)根據(jù)技改方案合理的分析投資風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)期,進(jìn)行必要的效益分析,尤其是關(guān)于企業(yè)降本增效的分析,但絕不能忽略社會(huì)效益,在保證社會(huì)效益(節(jié)能、環(huán)保、安全、可持續(xù)發(fā)展等)的前提下,獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益,確保企業(yè)利益最大化。如高能耗、高污染的設(shè)備和工藝應(yīng)果斷淘汰,引進(jìn)新技術(shù)和裝備。(3)全員參與。技術(shù)改造必須堅(jiān)持全員參與的原則。從實(shí)際生產(chǎn)出發(fā),多聽(tīng)取基層技術(shù)人員的意見(jiàn)和建議,集思廣益,多討論,多對(duì)比,多考察,多交流,確保方案的可行性和科學(xué)性。總之,設(shè)備改造必需堅(jiān)持“投資小,見(jiàn)效快,效益高”的原則。尤其要有超前的戰(zhàn)略眼光,確保小改到位,大改超前。否則,今年改,明年用,后年淘汰。

3設(shè)備改造的實(shí)例借鑒

眾所周知,實(shí)踐出真知。下面筆者將選舉幾起設(shè)備改造優(yōu)化的實(shí)例進(jìn)行分析,共廣大同行討論和借鑒。

3.1冀東水泥黑龍江公司日產(chǎn)7200噸熟料生產(chǎn)線回轉(zhuǎn)窯支撐改造項(xiàng)目

3.1.1實(shí)施背景冀東水泥黑龍江有限公司7200t/d生產(chǎn)線原設(shè)計(jì)回轉(zhuǎn)窯規(guī)格Φ5.8×88米,設(shè)備價(jià)格為4650萬(wàn)元,按照原設(shè)計(jì)要求黑龍江項(xiàng)目部已經(jīng)于2015年初訂貨完畢,承接設(shè)備制作的供貨方已經(jīng)將回轉(zhuǎn)窯支撐部分加工完成,其中包括輪帶、托輪、托輪軸及支撐底座(含球瓦、軸承座等)等,支撐部分價(jià)格約1549.28萬(wàn)元。后續(xù)由于設(shè)計(jì)變更,計(jì)劃調(diào)整,生產(chǎn)線規(guī)模下調(diào),回轉(zhuǎn)窯規(guī)格調(diào)整為Φ5.4×82米,按照制造廠系列裝備圖紙,新設(shè)計(jì)的回轉(zhuǎn)窯支撐裝置與原設(shè)計(jì)回轉(zhuǎn)窯支撐裝置相差很大,無(wú)法使用,需按新設(shè)計(jì)的設(shè)備圖紙重新制作支撐裝置,已經(jīng)產(chǎn)成的回轉(zhuǎn)窯支撐裝置只能報(bào)廢。由此黑龍江冀東水泥有限公司必將承受此項(xiàng)預(yù)先已經(jīng)支付的部分費(fèi)用1549.28萬(wàn)元,給公司帶來(lái)投資限額上的巨大壓力,同時(shí)造成重大經(jīng)濟(jì)損失。為減少公司的經(jīng)濟(jì)損失,減輕投資壓力,公司決定成立攻關(guān)小組,專(zhuān)題研究如何利用現(xiàn)有產(chǎn)成的支承裝置。

3.1.2技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)回轉(zhuǎn)窯是水泥廠的主機(jī)設(shè)備,設(shè)計(jì)制作技術(shù)和工藝相對(duì)成熟。常規(guī)的大型回轉(zhuǎn)窯設(shè)計(jì)輪帶與筒體之間設(shè)有墊板,厚度在30~40毫米之間,并且具有足夠的接觸面積來(lái)承受巨大的支撐反力,以防止回轉(zhuǎn)窯筒體變形,造成筒體內(nèi)的窯襯變形脫落。該項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整后,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格相應(yīng)調(diào)整,新設(shè)計(jì)的輪帶與已經(jīng)產(chǎn)成的輪帶直徑相差400毫米,按常規(guī)設(shè)計(jì)已經(jīng)無(wú)法對(duì)其加以利用。課題組人員通過(guò)大量的調(diào)研、長(zhǎng)期的設(shè)備使用經(jīng)驗(yàn),查閱大量的技術(shù)資料,根據(jù)彈性力學(xué)理論,系統(tǒng)的研究計(jì)算了不同的墊板結(jié)構(gòu)對(duì)輪帶受力及其對(duì)筒體剛度、強(qiáng)度的影響,最終確定了在現(xiàn)有輪帶、托輪加以利用基礎(chǔ)上的設(shè)計(jì)方案:在輪帶與筒體之間設(shè)置200毫米高的墊板,設(shè)定合理的寬度及結(jié)構(gòu)形式,既考慮到輪帶對(duì)筒體變形的可靠約束,還要考慮筒體冷卻風(fēng)通風(fēng)、輪帶潤(rùn)滑的要求,在滿足可靠性的同時(shí),適應(yīng)溫度應(yīng)力的釋放要求。同時(shí)核算了墊板增加的重量對(duì)回轉(zhuǎn)窯驅(qū)動(dòng)功率帶來(lái)的影響,最終經(jīng)過(guò)與制造方技術(shù)人員反復(fù)核算、比較,一致達(dá)成最終意見(jiàn)并付諸實(shí)施。

3.1.3改造方法及效果支撐系統(tǒng)由全新設(shè)計(jì)改為對(duì)原有的支撐裝置加以利用,使用性能完全可以達(dá)到全新設(shè)計(jì)對(duì)輪帶等支撐結(jié)構(gòu)部件的性能要求。即筒體的剛度、墊板的穩(wěn)定性等指標(biāo)完全可以達(dá)到回轉(zhuǎn)窯穩(wěn)定運(yùn)行的各項(xiàng)要求。與國(guó)內(nèi)同類(lèi)技術(shù)比較,目前國(guó)內(nèi)大型回轉(zhuǎn)窯設(shè)計(jì)輪帶與筒體之間均采用墊板結(jié)構(gòu),其特點(diǎn)是輪帶對(duì)筒體的徑向剛度具有很好的約束作用,其缺點(diǎn)是回轉(zhuǎn)窯正常運(yùn)行時(shí),筒體散熱性能較差,輪帶的潤(rùn)滑有相當(dāng)?shù)碾y度。本技術(shù)改進(jìn)對(duì)筒體散熱有較大的改善相對(duì)于常規(guī)的回轉(zhuǎn)窯支撐結(jié)構(gòu),設(shè)備正常運(yùn)行時(shí)輪帶溫度明顯降低;并且方便輪帶的潤(rùn)滑。該規(guī)格及該形式的的回轉(zhuǎn)窯支撐裝置在國(guó)內(nèi)尚屬首例,處于領(lǐng)先水平。

3.1.4社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益及行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的促進(jìn)作用首先對(duì)我公司回轉(zhuǎn)窯正常,穩(wěn)定高效運(yùn)轉(zhuǎn)提供了有力保障,其次有效的降低了公司項(xiàng)目投資,對(duì)同行業(yè)其他企業(yè)類(lèi)似相關(guān)設(shè)備改造,也有著很好的借鑒作用,可以很好的推廣利用。

3.2分解爐分級(jí)燃燒技術(shù)的應(yīng)用和改造

3.2.1實(shí)施背景某水泥有限公司生產(chǎn)一線在運(yùn)行時(shí),NOx排放濃度達(dá)到720~750ppm(SNCR不運(yùn)行的情況下),為了滿足國(guó)家新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求,就不得不采用SNCR方式在分解爐內(nèi)噴入大量的氨水來(lái)降低氮氧化物的排放量。在分解爐內(nèi)噴入氨水,一方面提高了生產(chǎn)運(yùn)行成本,另一方面影響了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和提高了系統(tǒng)熱耗及電耗。采用分級(jí)燃燒技術(shù)后,燒成系統(tǒng)的氮氧化物排放含量在不噴氨的情況下達(dá)到500mg/Nm3以下,氨水使用量可節(jié)約15%-20%,達(dá)到節(jié)能降耗、降低生產(chǎn)成本的效果。

3.2.2改造措施分級(jí)燃燒技術(shù)改造對(duì)分解爐喂煤點(diǎn)進(jìn)行重新設(shè)計(jì)和布置,具體做法是:在原三次風(fēng)入口下側(cè)增加兩個(gè)低氮燃燒器,引20~25%的煤粉在此噴入。增加三次風(fēng)支管連接至分解爐中上部,對(duì)預(yù)熱器過(guò)??諝膺M(jìn)行分級(jí)。使之下部成為空氣系數(shù)至0.85左右的貧氧還原區(qū),上部恢復(fù)過(guò)??諝庀禂?shù)1.05左右的正常狀態(tài)。

3.2.3技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)一是、與工藝結(jié)合從源頭有效降低NOx的產(chǎn)生;二是、無(wú)二次污染,沒(méi)有污染物或副產(chǎn)物生成;三是、對(duì)生產(chǎn)線正常運(yùn)行和水泥熟料產(chǎn)、質(zhì)量無(wú)不利影響;四是降低氨水使用量,減少生產(chǎn)運(yùn)行成本,同時(shí)技改后,使運(yùn)行參數(shù)得以優(yōu)化,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性提升,并有一定的節(jié)能效果。總之,通過(guò)對(duì)分解爐下部結(jié)構(gòu)改造和窯尾燃料的分級(jí)燃燒,有效構(gòu)建了脫硝還原區(qū)域,改善了窯內(nèi)的通風(fēng),創(chuàng)造了良好的脫硝空間,起到了良好的脫硝運(yùn)行效果,很大程度降低了氨水的使用量約40%。

3.3分解爐尾煤系統(tǒng)的優(yōu)化改造

3.3.1實(shí)施背景某公司一線尾煤系統(tǒng)(使用科氏力秤),在煤磨啟車(chē)后供煤很不穩(wěn)定,供煤壓力從2.2MPa波動(dòng)到4.5MPa。造成預(yù)熱器和煙室結(jié)皮嚴(yán)重,系統(tǒng)拉風(fēng)不足,產(chǎn)生黃心料,由于尾秤下煤不穩(wěn)定,造成停車(chē)次數(shù)較多,嚴(yán)重影響回轉(zhuǎn)窯的穩(wěn)定運(yùn)行和產(chǎn)、質(zhì)量。

3.3.2改造措施針對(duì)尾秤喂煤不穩(wěn)定的問(wèn)題,特采取以下兩項(xiàng)措施:一是、在尾倉(cāng)頂部安裝緩沖下料管道,管道長(zhǎng)度和錐體上端齊平。管道內(nèi)部焊接緩沖托板,呈“之”字形布置,保證煤粉不會(huì)直接沖擊秤體上方。二是、優(yōu)化原輸煤管道的四處45°彎頭,改為直通管道輸煤,保證送煤風(fēng)機(jī)壓力穩(wěn)定。

3.3.3技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)改變?cè)忻悍巯铝蠈?duì)秤體的沖擊,緩解秤體負(fù)荷,喂煤系統(tǒng)穩(wěn)定。在煤粉倉(cāng)頂部安裝緩沖下料管,優(yōu)化供煤管道角度。經(jīng)技改后,尾秤尾煤穩(wěn)定,羅茨風(fēng)機(jī)壓力波動(dòng)變小,徹底解決了長(zhǎng)期困擾生產(chǎn)的瓶頸問(wèn)題。管道壓力在穩(wěn)定在3.7—3.8MPa,預(yù)熱器和煙室結(jié)皮明顯減少,窯系統(tǒng)拉風(fēng)順暢,取得明顯效果。此項(xiàng)技術(shù)改造效果顯著,已在本企業(yè)內(nèi)部推廣使用。

3.4煤磨喂料系統(tǒng)改造

3.4.1實(shí)施背景原煤磨磨機(jī)入口與給煤機(jī)直接連通無(wú)鎖風(fēng)裝置,使外界冷風(fēng)通過(guò)給煤機(jī)進(jìn)入磨內(nèi),造成磨機(jī)頻繁振停且煤粉細(xì)度不宜控制,同時(shí)對(duì)磨機(jī)液壓緩沖系統(tǒng)造成巨大沖擊損傷,液壓缸漏油嚴(yán)重。技改前,煤磨煤粉細(xì)度較粗,平均在14%左右,且磨機(jī)振動(dòng)頻繁,容易造成磨機(jī)振停,液壓系統(tǒng)原件使用周期明顯縮短。

3.4.2技術(shù)措施為解決生產(chǎn)中的煤粉質(zhì)量問(wèn)題和磨機(jī)頻繁振停問(wèn)題,特組織技術(shù)攻關(guān),實(shí)施如下:在煤磨磨機(jī)與給煤機(jī)之間安裝一臺(tái)4千瓦的鎖風(fēng)給料機(jī)(40t/h),代替原來(lái)的喂料管道,達(dá)到減少入磨冷風(fēng)量和穩(wěn)定喂料的目的。

3.4.3技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)該工藝布置改動(dòng)小,設(shè)備投資少,改造后喂煤量穩(wěn)定、鎖風(fēng)效果好。改造后,在原熱風(fēng)閥門(mén)開(kāi)度不變的情況下,入磨熱風(fēng)溫度明顯提升,從60℃提升到65℃。原磨機(jī)每天振停三至四次,現(xiàn)在未出現(xiàn)因大幅度磨振造成停車(chē)現(xiàn)象。由于入磨溫度的提升和磨機(jī)操作系統(tǒng)穩(wěn)定,通過(guò)一年的實(shí)際觀察統(tǒng)計(jì),煤粉細(xì)度從14.0%降到6.0%,煤粉水分從5.0%下降到3.5%。本項(xiàng)目通過(guò)對(duì)煤磨入口加裝鎖風(fēng)下料器,解決了入磨冷風(fēng)的進(jìn)入量,穩(wěn)定了喂料量,減少因磨機(jī)振動(dòng)而對(duì)其他設(shè)備的影響。尤其是鎖風(fēng)效果顯著,操作容易控制。降低其他附屬設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng),提高入窯煤粉質(zhì)量,降低煤耗、電耗、提升熟料質(zhì)量等作用顯著。

3.5原料倉(cāng)的技術(shù)改造

3.5.1實(shí)施背景公司一線生料系統(tǒng)板巖秤自投產(chǎn)以來(lái)一直受到本地區(qū)雨雪季節(jié)和材料供應(yīng)問(wèn)題(水分大)影響,一直不能保持穩(wěn)定的連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。進(jìn)廠板巖水分大,粘度大,板巖在下料過(guò)程中結(jié)塊,結(jié)壁,卡料、蓬庫(kù)現(xiàn)象嚴(yán)重,造成了板巖秤下料不穩(wěn)定,致使立磨頻繁抬輥,入窯生料組分波動(dòng)大,嚴(yán)重影響熟料的質(zhì)量和系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。在技術(shù)改造前,板巖倉(cāng)下料錐體時(shí)常結(jié)壁,崗位工每隔幾小時(shí)就得利用鐵鍬、鋼管手動(dòng)清理一次,且清理時(shí)間不確定。在此之間,立磨抬輥空轉(zhuǎn),大大的浪費(fèi)電能;入磨風(fēng)溫的驟然變化使增濕塔、電收塵器負(fù)荷增加,窯尾煙筒濃煙滾滾,造成了周?chē)h(huán)境污染。

3.5.2技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)液壓攪動(dòng)器由電機(jī)、泵體、油箱、液壓缸、耙齒、儀表箱和管路構(gòu)成,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,易損件極少,磨損較小,使用壽命長(zhǎng),運(yùn)行維修費(fèi)用低,極為經(jīng)濟(jì)。該設(shè)備正常工作壓力為4MPA,電機(jī)啟動(dòng)后帶動(dòng)液壓缸工作,推動(dòng)安裝在下料錐體內(nèi)的耙齒進(jìn)行往返式工作,且操作十分簡(jiǎn)單。加裝液壓攪動(dòng)器后,解決了因板巖水分大、粘性大而造成的卡料、結(jié)壁、蓬庫(kù)的問(wèn)題,從根本上解決了因板巖倉(cāng)下料不穩(wěn),秤波動(dòng)造成的入窯生料組分波動(dòng)和立磨頻繁抬輥的問(wèn)題。在安裝過(guò)程中,我公司針對(duì)板巖下料實(shí)際情況進(jìn)行改造,將清料耙齒加長(zhǎng)一節(jié),確保板巖倉(cāng)下錐體完全在液壓攪動(dòng)器的工作范圍內(nèi),并在攪動(dòng)器液壓油管路外,安裝全覆式防護(hù)罩,預(yù)防在生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)液壓油管路迸裂傷人等事故的發(fā)生?,F(xiàn)場(chǎng)崗位在監(jiān)控液壓攪動(dòng)器自動(dòng)工作的同時(shí),在雨雪季節(jié)采用手動(dòng)控制方式,增加液壓攪動(dòng)器工作時(shí)間和啟動(dòng)頻率。使用效果良好

4結(jié)論

通過(guò)對(duì)設(shè)備技術(shù)改造的重要性論述,結(jié)合筆者多年的設(shè)備技術(shù)改造經(jīng)驗(yàn),結(jié)合改造實(shí)例,提出更為科學(xué)合理,嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的設(shè)備改造理念和原則,對(duì)于指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行科學(xué)的設(shè)備改造,提高設(shè)備健康運(yùn)行水平,有效的降低設(shè)備維護(hù)檢修成本,提高經(jīng)濟(jì)效益等都具有積極的意義。

作者:崔潔 單位:冀東水泥黑龍江有限公司