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智能綜采工作面集中控制系統(tǒng)應(yīng)用

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智能綜采工作面集中控制系統(tǒng)應(yīng)用

摘要:以山西鄉(xiāng)寧焦煤集團(tuán)臺頭煤焦有限責(zé)任公司7201綜采工作面為分析對象,開展了工作面的智能化集中控制系統(tǒng)研究,并對系統(tǒng)中的關(guān)鍵分系統(tǒng)進(jìn)行了設(shè)計(jì)?,F(xiàn)場應(yīng)用測試表明,該控制系統(tǒng)具有較高的可靠性,實(shí)現(xiàn)了工作面的遠(yuǎn)程集中控制、顯示及報(bào)警等功能要求,滿足了工作面的集中控制需求,對提高工作面的煤礦開采效率及作業(yè)安全具有重要意義。

關(guān)鍵詞:綜采工作面集中控制系統(tǒng);智能化

1概況

臺頭煤焦有限責(zé)任公司7201綜采工作面設(shè)備集中控制較為分散,整體的集中化控制程度較低,加之煤礦井下環(huán)境惡劣,存在勞動強(qiáng)度大,操作人員多等問題,人員之間主要采用電話或?qū)χv機(jī)或人工喊話等方式進(jìn)行溝通傳遞,易受外部干擾信號影響,影響通信質(zhì)量。為此,開展了臺頭煤焦有限責(zé)任公司7201綜采工作面的集中控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)。在進(jìn)行整個(gè)綜采工作面集中控制系統(tǒng)建設(shè)中,需符合如下要求。(1)作業(yè)穩(wěn)定性。工作面環(huán)境惡劣性,各類設(shè)備之間作業(yè)時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)了不同程度的振動現(xiàn)象,所傳輸信號電磁干擾問題也比較嚴(yán)重。因此,工作面的集中控制系統(tǒng)需具有設(shè)備振動檢測及信號抗干擾能力。(2)實(shí)時(shí)性控制。工作面中相關(guān)設(shè)備會隨煤礦的不斷開采而發(fā)生動態(tài)變化,設(shè)備之間需實(shí)現(xiàn)動作的協(xié)調(diào)操作。因此控制系統(tǒng)需對工作面中設(shè)備的作業(yè)狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,根據(jù)其作業(yè)姿態(tài)的變化進(jìn)行實(shí)時(shí)的集中調(diào)節(jié)控制。(3)可視化控制??刂葡到y(tǒng)是一套遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng),在設(shè)計(jì)時(shí)需實(shí)現(xiàn)整個(gè)工作面監(jiān)測控制和相關(guān)參數(shù)的實(shí)時(shí)顯示。(4)接口的可擴(kuò)展性。工作面采煤設(shè)備較大,且會隨著技術(shù)的不斷提升,增加更多先進(jìn)的開采設(shè)備,故控制系統(tǒng)需預(yù)留多種通訊接口,針對設(shè)備的增加或升級,能快速擴(kuò)展或通用性連接。

2總體方案設(shè)計(jì)

結(jié)合上文設(shè)計(jì)要求,整個(gè)工作面集中控制系統(tǒng)采用了采煤設(shè)備層、設(shè)備控制系統(tǒng)層及工控機(jī)集中控制層的3層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),如圖1所示。采煤設(shè)備主要包括采煤機(jī)、液壓支架、刮板輸送機(jī)、帶式輸送機(jī)等,在各設(shè)備上配備了攝像頭;設(shè)備控制系統(tǒng)層主要是各設(shè)備對應(yīng)的控制系統(tǒng),能實(shí)現(xiàn)對自身設(shè)備工作電壓、功率、溫度等各類參數(shù)的實(shí)時(shí)采集及控制;工控機(jī)集中控制層集成了計(jì)算機(jī)、交換機(jī)等部件,負(fù)責(zé)對采集的設(shè)備信息進(jìn)行融合接收、集中分析判斷,經(jīng)過計(jì)算后產(chǎn)生相應(yīng)的控制命令,下發(fā)至各設(shè)備的控制器,進(jìn)行設(shè)備之間的聯(lián)調(diào)控制。為保證各層之間信號傳輸?shù)目煽啃?,采用了西門子PLC控制器,TCP/IP進(jìn)行數(shù)據(jù)信號通訊連接。控制系統(tǒng)的通訊距離超過了2km,通訊速率達(dá)到了1.7Mbps,數(shù)據(jù)的延時(shí)性小于1s。

3控制系統(tǒng)關(guān)鍵部分設(shè)計(jì)

3.1設(shè)備順序停機(jī)控制設(shè)計(jì)

7201工作面采用了一鍵停機(jī)的操作控制,雖能實(shí)現(xiàn)相關(guān)設(shè)備的啟??刂疲珪乖O(shè)備處于同時(shí)停機(jī)狀態(tài)。因此,設(shè)計(jì)了一套智能化一鍵判斷設(shè)備順序停機(jī)的控制方法,通過檢測設(shè)備上的空載作業(yè)電流的大小來進(jìn)行邏輯判斷。一鍵按鈕后,首先會使采煤機(jī)進(jìn)行停機(jī),保證工作面中無煤炭產(chǎn)生,檢測刮板輸送機(jī)上電機(jī)的運(yùn)行電流,達(dá)到空載電流時(shí),停止刮板輸送機(jī)的運(yùn)行,對轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)及膠帶運(yùn)輸機(jī)上的電機(jī)運(yùn)行電流進(jìn)行檢測,按照相應(yīng)順序進(jìn)行設(shè)備的啟??刂疲苊饬嗽O(shè)備因停機(jī)時(shí)間控制不準(zhǔn)確而出現(xiàn)的資源浪費(fèi)或設(shè)備嚴(yán)重?fù)p害現(xiàn)象,保障了工作面運(yùn)行的安全及可靠性。工作面中設(shè)備的順序控制流程如圖2所示。

3.2運(yùn)輸設(shè)備載荷量控制設(shè)計(jì)

工作面運(yùn)輸設(shè)備較多,合理控制運(yùn)輸量是提高設(shè)備工作效率的關(guān)鍵。刮板輸送機(jī)是工作面中重要的運(yùn)輸設(shè)備,但經(jīng)常處于超載狀態(tài),容易出現(xiàn)電機(jī)燒壞、無法正常啟停、異常振動等問題,嚴(yán)重影響作業(yè)效率,因此需要合理控制采煤機(jī)的落煤量。以臺頭煤焦有限責(zé)任公司SGZ764/630型刮板輸送機(jī)為例進(jìn)行分析,額定電流為130A。當(dāng)檢測到電機(jī)的電流超過其額定值的110%時(shí),則定義刮板輸送機(jī)處于超載狀態(tài),此時(shí)控制系統(tǒng)將降低采煤機(jī)的作業(yè)速度;若檢測的電流大于155A時(shí),系統(tǒng)將會控制采煤機(jī)停機(jī),并及時(shí)發(fā)出超載預(yù)警提示。其他運(yùn)輸設(shè)備荷載量的控制邏輯基本相同,控制流程如圖3所示。

3.3人機(jī)顯示界面設(shè)計(jì)

集中控制系統(tǒng)的人機(jī)顯示界面采用西門子公司W(wǎng)inCC組態(tài)軟件進(jìn)行設(shè)計(jì)。監(jiān)控對象包括液壓支架、采煤機(jī)、帶式輸送機(jī)等設(shè)備,設(shè)計(jì)獨(dú)立的控制子界面,各子顯示界面包括操作控制、實(shí)時(shí)監(jiān)控、報(bào)警記錄、設(shè)備啟停、作業(yè)位置、故障報(bào)警等方面,以及設(shè)備的手動、半自動、全自動、遠(yuǎn)程控制等功能,通過對設(shè)備的作業(yè)速度進(jìn)行設(shè)置,并與實(shí)際速度進(jìn)行對比,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)控制。集中控制系統(tǒng)采煤機(jī)顯示子界面如圖4所示。

4運(yùn)行測試效果評價(jià)

在完成工作面集中控制系統(tǒng)的智能化建設(shè)后,為驗(yàn)證該系統(tǒng)的運(yùn)行可靠性,將其在臺頭煤焦有限責(zé)任公司7201工作面中進(jìn)行了現(xiàn)場應(yīng)用測試。測試結(jié)果顯示,該控制系統(tǒng)運(yùn)行良好,各項(xiàng)指標(biāo)滿足設(shè)計(jì)要求,能通過攝像頭對工作面中的各類設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)及相關(guān)參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示,顯示界面清晰。所設(shè)計(jì)的一鍵式啟停機(jī)按鈕也實(shí)現(xiàn)了各類設(shè)備的順序啟??刂疲?dāng)設(shè)備出現(xiàn)異常故障或運(yùn)輸設(shè)備出現(xiàn)超載現(xiàn)象時(shí),該系統(tǒng)也及時(shí)發(fā)出了相應(yīng)的報(bào)警提示。設(shè)備的現(xiàn)場測試顯示界面如圖5所示

5結(jié)語

在分析臺頭煤焦有限責(zé)任公司7201綜采工作面集中控制要求基礎(chǔ)上,開展了集中控制系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)及關(guān)鍵分系統(tǒng)研究,對系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)場應(yīng)用的結(jié)果表明,該控制系統(tǒng)運(yùn)行可靠,各項(xiàng)指標(biāo)滿足工作面的集中控制需求,實(shí)現(xiàn)了對綜采工作面各設(shè)備的集中遠(yuǎn)程控制、集中顯示、各類故障實(shí)時(shí)報(bào)警的功能。該控制系統(tǒng)的成功應(yīng)用,提高了整個(gè)工作面的智能化集中控制水平,減輕了勞動強(qiáng)度。

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作者:陳朝輝 單位:山西鄉(xiāng)寧焦煤集團(tuán) 臺頭煤焦有限責(zé)任公司