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混凝土管道機械鋼護筒頂管施工技術(shù)

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混凝土管道機械鋼護筒頂管施工技術(shù)

摘要:南寧市那平江流域治理工程(一期)是國家重點河道治理項目,該項目主要施工內(nèi)容有兩個部分,新建截留污水管線和調(diào)蓄池修建。新建管線總長L=38766m,管徑為D200~D2800mm,其中,D2800mm管道總長992m,管頂覆土深范圍為6~12m,但管道位于那平江河岸邊右側(cè),地質(zhì)條件差,按照設(shè)計采用常規(guī)泥水平衡機械頂管施工方法在安全和進度方面均有保障,但施工成本高存在虧損風(fēng)險,若采用傳統(tǒng)人工頂管,大口徑管道在不良地質(zhì)條件下,很難保證作業(yè)人員安全?;谝陨媳尘埃Y(jié)合現(xiàn)場實際情況,文章提出一種大口徑混凝土管道機械前導(dǎo)鋼護筒頂管施工技術(shù),結(jié)合機械頂管安全系數(shù)高和人工頂管單價低的特點,能夠有效保證施工效率,降低施工成本,節(jié)省人力物力的消耗,保證效益,為國內(nèi)地下頂管施工的成本控制及工程效益提升提供借鑒。

關(guān)鍵詞:頂管施工;前導(dǎo)鋼護筒;混凝土管道

前言

南寧市那平江流域治理工程(一期)河道治理工程分析范圍為那平江河主河道和支流,重點治理區(qū)域為那平江河道中游段三塘鎮(zhèn)和下游段仙葫片區(qū)。最終確定該項目主要目的為采取相關(guān)工程措施,消除黑臭水體,達到污水不排河、雨季限溢流和內(nèi)源污染受控制的效果,滿足市考核要求。本工程主要施工范圍內(nèi)新建截留污水管線和調(diào)蓄池進出水管線總長L=38766m,管徑為D200~D2800mm,多采用頂管施工,目前在管道掘進過程中,有人工頂管和機械頂管兩種方式,存在地區(qū)差異性明顯、水平參差不齊、缺乏規(guī)范性管理等問題,有待進一步優(yōu)化。目前管道掘進主要依賴人工頂管為主,掘進速度緩慢,并且存在極大的安全風(fēng)險,造成直接經(jīng)濟損失,甚至引發(fā)安全事故。隨著社會的進步,技術(shù)的發(fā)展,機械頂管慢慢進入我們視線之中,大大提高了掘進的速度,并提升了施工過程中的安全,但是機械頂管存在費用較高的問題,一些中小型項目也只能望而卻步,無法實現(xiàn)廣泛的應(yīng)用?;谝陨媳尘?,本論文提出一種大口徑混凝土管道機械前導(dǎo)鋼護筒頂管施工技術(shù),結(jié)合機械頂管安全系數(shù)高和人工頂管單價低的特點,能夠有效保證施工效率,降低施工成本,節(jié)省人力物力的消耗,保證效益。以下就對該施工技術(shù)的施工步序、關(guān)鍵技術(shù)要點等進行詳細闡述,以期對今后同類型建設(shè)項目提供技術(shù)借鑒。

1依托工程概況

南寧市那平江是邕江水系的內(nèi)陸支流,北起羅傘嶺水庫,南至南寧市仙湖匯入邕江。多年來,隨著南寧市經(jīng)濟、人口的快速發(fā)展,那平江成了沿河企業(yè)、居民的排污通道,河道不通、水質(zhì)惡化,環(huán)境臟、亂、差。那平江由主河道、主河道右支流、主河道左支流、支流1、支流2、支流3、支流4及支流5組成,其中主河道長27.521km,支流河道長44.577km,總長約72.098km。本工程整治重點區(qū)域為那平江河道中游段三塘鎮(zhèn)和下游段仙葫片區(qū)。主要工程內(nèi)容包括清淤工程、截污管道工程、調(diào)蓄池工程、一體化泵站工程。其中管道工程中D2800mm機械頂管管道位于那平江河岸邊右側(cè),管線線路大致呈現(xiàn)圓弧狀,圓弧半徑達180m,根據(jù)地勘報告及現(xiàn)場工作井開挖地質(zhì)情況,該段管段大部分處于黏土層中,土顆粒細膩,粘聚力低,內(nèi)摩擦角數(shù)值小,遇水后易塌方,且管道埋深較深,施工周期長,難度大,可供參考的類似工程經(jīng)驗較少。

2目的

大口徑混凝土管道機械前導(dǎo)鋼護筒頂管施工技術(shù)主要是對大口徑混凝土管道頂管施工傳統(tǒng)施工工藝的優(yōu)化,結(jié)合機械頂管安全系數(shù)高和人工頂管單價低的特點,解決了傳統(tǒng)施工工藝耗時長、效率低、人力物力消耗大等效益問題。為國內(nèi)大口徑混凝土管道施工的質(zhì)量控制及工程效益提升提供借鑒。

3思路

3.1發(fā)現(xiàn)問題

該段頂管地質(zhì)條件差,按照設(shè)計采用常規(guī)泥水平衡機械頂管施工方法在安全和進度方面均有保障。根據(jù)項目清單“Ⅲ級d2800mm鋼筋砼鋼承口管頂進”單價為10856元/m,而對應(yīng)市場單價為8000元/m(此單價僅對應(yīng)單次頂進管段小于60m,需頻繁吊裝頂管機)。若不優(yōu)化施工方案,根據(jù)單價,加上項目其他開銷,存在虧損風(fēng)險。若采用傳統(tǒng)人工頂管,大口徑管道在不良地質(zhì)條件下,很難保證作業(yè)人員安全。

3.2原因分析

①D2800mm機械頂管市場分析D2800mm管道泥水平衡頂管機生產(chǎn)廠家相對較少,涉及大口徑混凝土管道的市政頂管項目相對較少,從而機械廠家和具備施工能力的協(xié)作隊伍在該領(lǐng)域競爭少,單價高。項目部很難從競爭性談判中獲得好的施工工藝和良好的單價。②人工頂管技術(shù)分析目前,常規(guī)頂管施工主要分機械頂管和人工頂管。傳統(tǒng)人工頂管依靠人工在管道中對掌子面進行挖掘,每掘進適當(dāng)長度,通過工作井中設(shè)置的油頂對末端管道進行頂推以達到頂管效果。管道尺寸口徑越大,人工挖掘掌子面遇到塌方事故風(fēng)險越高,且作業(yè)時間長,掌子面頂部塌方若沒有管道及時頂進支撐,易造成持續(xù)塌方,從而反映至地面上,出現(xiàn)地面下沉的現(xiàn)象。若不能采用傳統(tǒng)機械頂管和人工頂管,則必須采用新型的第三種頂管方式。

3.3制定對策

針對在工藝方面出現(xiàn)的質(zhì)量問題及問題分析結(jié)果,制定相應(yīng)的對策如下:結(jié)合機械頂管安全系數(shù)高和人工頂管單價低的特點,創(chuàng)新性地采用“機械前導(dǎo)鋼護筒頂管施工方法”。

3.4對策實施

對策制定完成,進入對策的實施階段,分析對比,過程調(diào)整,將創(chuàng)新實踐的效果進行總結(jié),形成成果。

4大口徑混凝土管道機械前導(dǎo)鋼

護筒頂管施工技術(shù)優(yōu)點①成本較泥水平衡頂管機低,有效控制成本,保證效益。②前導(dǎo)鋼護筒預(yù)先插入軟弱掌子面,對掌子面1m具有支護作用,防止掌子面持續(xù)性塌方。③利用扒沙機對掌子面進行開挖,避免人工直接開挖造成的安全事故,同時,提高掘進速度。④鋼護筒配置機械油頂,有效調(diào)整軸線,控制管道頂進方向,保證管道順直。

5工藝原理

①在人工頂管施工工藝的基礎(chǔ)上,在頂管管道頂端增加機械前導(dǎo)鋼護筒,其結(jié)構(gòu)大樣圖如圖1所示。通過管道后方油頂將管道和前端鋼護筒向管道前進方向頂推,至鋼導(dǎo)管前端頂緊掌子面,再通過鋼護筒中油頂使鋼護筒前端1m部分預(yù)先插入軟弱土層,提前利用鋼護筒對掌子面頂部進行防護。②鋼護筒插入掌子面土層后,利用扒沙機對掌子面進行開挖,開挖長度50cm,新鮮掌子面后仍有50cm在鋼護筒的防護下。再由后方油頂和鋼護筒油頂配合頂推50cm,使鋼護筒前端插入掌子面土層1m,然后開挖。③具體操作示意圖如圖2所示,如此①、②循環(huán),完成頂管施工。利用鋼護筒上固定設(shè)置的4臺油頂,調(diào)整管道頂進方向,達到糾偏效果。油頂行程端與混凝土管道一端靠緊,通過微調(diào)4個油頂行程,使整體管道軸線與鋼護筒軸線形成微小角度,繼而調(diào)整鋼護筒的導(dǎo)向。

6施工技術(shù)主要步序

①測量定位管道頂進方向以及高程;②安裝裝配式后背墻,調(diào)整機械油頂以及軌道軸心方向及坡度;③安裝機械前導(dǎo)鋼護筒并調(diào)整機械油頂方向及軸心位置,機械前導(dǎo)鋼護筒實樣如圖3所示;④利用龍門吊下放管道并調(diào)整方向及高度,使其與后背墻處機械油頂以及機械前導(dǎo)鋼護筒內(nèi)部機械油頂處于同一軸心位置;⑤開啟后背墻處機械油頂電機,使機械油頂或已完成的管道、下放管道、機械前導(dǎo)鋼護筒三者緊密接觸,再關(guān)閉后背墻處機械油頂電機,過程中必須確保三者始終與軌道處于同一軸線上;⑥開啟機械前導(dǎo)鋼護筒內(nèi)部機械油頂電機,將機械前導(dǎo)鋼護筒頂進土層50cm,關(guān)閉機械前導(dǎo)鋼護筒內(nèi)部機械油頂電機,由履帶式立爪裝載機(俗稱“扒沙機”)將掌子面處土體挖出,經(jīng)牽引小車運出至土斗,并由龍門吊吊出。作業(yè)掌子面實景及扒沙機管內(nèi)作業(yè)實景如圖4圖5所示;⑦清理完畢機械前導(dǎo)鋼護筒內(nèi)部土體后,開啟后背墻處機械油頂電機,將管道頂進50cm;⑧重復(fù)步驟④、⑤、⑥、⑦直至將管道順利頂通。

7取得效果

大口徑混凝土管道機械前導(dǎo)鋼護筒頂管施工技術(shù)方案成功應(yīng)用于管道工程中D2800頂管施工,該工程中D2800管道長度為900m,埋深為9~12m,該段管線大部分處于粉質(zhì)黏土層中,土顆粒細膩,粘聚力低,內(nèi)摩擦角數(shù)值小,掘進過程中掌子面塌方嚴重,給施工帶來極大安全隱患。一種大口徑混凝土管道機械前導(dǎo)鋼護筒頂管施工方法的應(yīng)用,很好的解決的這一難題。實施效果良好,管道順利頂進,軸線控制進度高,有效控制成本,增加效益,具體經(jīng)濟效益、時間效益對見上表。

8結(jié)語

大口徑混凝土管道機械前導(dǎo)鋼護筒頂管施工技術(shù)方案的應(yīng)用有效的控制不良地質(zhì)條件下圍巖塌方現(xiàn)象,保證掘進過程中施工人員的安全;提高掘進以及出土效率,從而達到提高功效的作用;在施工工序以及機械方面進行優(yōu)化,在保障安全以及質(zhì)量前提下大大節(jié)約經(jīng)濟成本等優(yōu)勢,具有較高的推廣應(yīng)用價值,為國內(nèi)地下頂管施工的成本控制及工程效益提升提供借鑒。

參考文獻

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作者:夏梓桐 單位:中鐵四局集團第五工程有限公司

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